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文档简介

———AAO工艺处理生活污水反硝化效率影响原因AAO工艺是城市生活污水处理中常用的处理工艺,具有结构简洁,技术较为成熟,便于管理与运行费用低等优势,在目前城市污水处理厂中被广泛应用。笔者所在的广州市某污水厂地处北回归线以南,属亚热带季风气候,污水管网系统主要实行合流制,导致常常进水碳源较低。在生物脱氮除磷的过程中,生物脱氮与生物除磷对于碳源的需求是相互独立且相互竞争的关系,碳源不足是我国南方城市污水处理厂处理效果不稳定的重要缘由。

大部分城市污水处理厂在进水碳源过低时,通常做法是另投加有机碳源。出于节省成本考虑,笔者在不另投加碳源基础上,通过调整内回流量、好氧末段溶解氧(DissolvedOxygen,DO)浓度、进水量三个影响反硝化的因素,探究影响反硝化的制约因素,并查找最佳工况条件,以提高生化系统的反硝化力量。

1、工艺概况

1.1工艺简介

本污水厂共有1#、2#两条生产线,以1线为例,工艺流程如图1所示。污水分别进入预缺氧区和厌氧区,然后进入缺氧区,最终进入好氧区,好氧池末端混合液部分回流到缺氧区(内回流)。好氧区出水经二沉池泥水分别后进入滤池,再经过消毒外排河涌。二沉池部分污泥回流到预缺氧区(外回流),剩余污泥处理后外运。本污水处理厂所采纳的方法为典型的传统AAO处理工艺。

1.2水质状况与检测方法

本污水处理厂设计进水水质和实际进水水质差异较大,其设计进水水质:化学需氧量(ChemicalOxygenDemand,COD)为300mg/L,总氮(TotalNi—trogen,TN)为35mg/L。而以2022年12月进水水质为例,该月平均进水水质为:COD159.31mg/L,TN35.5mg/L。实际进水的COD浓度远低于设计进水COD浓度,其C/N仅为4.49。而依据Peng等人的讨论表明,当进水COD/TN≥8时,AAO工艺脱氮效果较好,其实际进水碳氮比远小于Peng等人的结论。

本试验均采纳国标法检测水质。COD采纳重铬酸钾法,TN采纳碱性过硫酸钾紫外分光光度法,硝氮(NO)采纳紫外分光光度法。

2、结果和争论

2.1内回流比对反硝化作用的影响

在同一时段内,对生产线1#、2#分别采纳了150%和80%的内回流比;设置外回流比均为80%;掌握其曝气量,进水量均相同;于预缺氧区末端、缺氧区末端、好氧区末端取样测试其硝氮指标,结果如表1所示。

由表1可知,在外回流比均为80%,内回流比分别为80%与150%的条件下,两条生产线的硝氮总去除量分别为8.35mg/L和12.7mg/L。内回流比为150%的条件下,硝氮的总去除量比内回流比为80%条件下增加了52%。其缘由是当内回流增大时,增加了异氧反硝化过程中底物浓度,有利于提高反硝化效率。反硝化过程在生物化学工程中是还原反应,硝氮作为电子受体,在厌氧菌的作用下被还原。该反应需要具备四个条件:一是必需有足够厌氧菌;二是污水中有足够的电子受体;三是污水中有足够的电子供体;四是厌氧或缺氧环境。提高内回流比使得缺氧区中硝氮的浓度上升,从而提高了反硝化反应的速率。

提高内回流比会使到缺氧区的实际停留时间削减。依据王社公平的讨论,反硝化过程反应速率可分为三个阶段,12~30min反硝化速率最大,反应60min后,反硝化速率已经大大降低。当内回流比为80%时,实际污水在缺氧区的停留时间为1.1h;内回流比为150%时,实际污水在缺氧区停留时间为0.83h。维持进水量不变,内回流量提高了88%,即停留时间削减了25%,反硝化去除量只增大52%。在低碳源条件下,内回流量增大,使反硝化去除量增大,但由于污水在缺氧区的停留时间削减,使反硝化量增幅低于内回流量的增幅。

2.2好氧末段DO浓度的影响

在同一时段内,对生产线1#、2#分别采纳了150%和80%的内回流比,设置外回流比均为80%,掌握其进水量相同,试验第1~10d通过掌握曝气量使好氧末端溶解氧大于3.0mg/L,第11~20d掌握曝气量使得好氧末端溶解氧维持在1.0mg/L以下,于预缺氧区末端,缺氧区末端,好氧区末端取样测试其硝氮指标,取平均值,其结果如表2所示。

反硝化菌是异氧兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能够利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。依据吉芳英等人的讨论,平均溶解氧浓度过低会导致NH3-N氧化不足而影响缺氧区的反硝化过程;溶解氧过高不仅破坏了缺氧区的缺氧环境,而且使得部分碳源被氧化分解,导致原来COD较低的污水中电子供体更为不足,不利于反硝化过程效率的提高。对比好氧末段DO大于3.0mg/L与小于1.0mg/L,可以看出不同内回流比的两生产线的总硝氮去除量相差均约为12mg/L。末段DO小于1.0mg/L时,两生产线缺氧区的反硝化量占了总硝氮量的六成,而好氧区末段DO大于3.0mg/L时,两生产线缺氧区的反硝化量仅占总硝化量的三成不到。内回流比不变时,好氧末段DO对缺氧区的处理效率影响较大。因此,在低碳源条件下,掌握好好氧末段出水DO,尤为关键。

2.3进水量的影响

为探究进水量对AAO工艺反硝化效率的影响,掌握内回流比为150%,好氧末端溶解氧浓度为1.0mg/L,调整每日进水量,于进水口,预缺氧区末端,缺氧区末端,好氧区末端取样测试其硝氮以及COD指标,进水量与硝氮去除量关系如表3所示。

当进水量提高时,硝氮的去除量并没有与进水量呈现出较强的相关关系,但是通过计算可以得知,当进水总碳源提高时,硝氮去除量随着污泥负荷的变化而变化。依据文单等人的讨论表明,较高的污泥负荷可为微生物供应更为充分的养分物质,增加了单位体积污泥中的生物量,从而增加了污泥的活性。本试验中,污泥负荷在0.0255kgBOD/kgMLSS.d时,硝氮总去除量为4.85mg/L,而污泥负荷在0.0568kgBOD/kgMLSS.d时,硝氮总去除量为19.57mg/L,污泥负荷提高1倍,硝氮去除量提高3倍。反硝化反应是由特别型微生物完成的生化反应,碳源浓度不同,反应速率也不同,在低碳源浓度时,随着污泥负荷增大而反硝化反应速率提高,而且硝氮去除量的增幅大于污泥负荷的增幅。

3、结论

1)在低碳源条件下,通过增大内回流比至150%,可有效提高反硝化过程的效率,对比起内回流比为80%,其硝氮去除量提升了52%。但由于停留时间削减,使反硝化量低于内回流量增幅。

2)内回流比不变时,好氧区末段DO对缺氧区的反硝化过程的处理效率影响较大,掌握好好氧末段出水DO,尤为关键。末段DO小于1.0mg/L时,两生产线缺氧区的反硝化量占了总硝氮量的六成。

3)随着污泥负荷增大而反硝化反应速率提高,而且硝氮去除量的增幅大于污泥负荷的增幅,污泥负荷提高1倍,硝氮去除量提高3倍。

AAO工艺是城市生活污水处理中常用的处理工艺,具有结构简洁,技术较为成熟,便于管理与运行费用低等优势,在目前城市污水处理厂中被广泛应用。笔者所在的广州市某污水厂地处北回归线以南,属亚热带季风气候,污水管网系统主要实行合流制,导致常常进水碳源较低。在生物脱氮除磷的过程中,生物脱氮与生物除磷对于碳源的需求是相互独立且相互竞争的关系,碳源不足是我国南方城市污水处理厂处理效果不稳定的重要缘由。

大部分城市污水处理厂在进水碳源过低时,通常做法是另投加有机碳源。出于节省成本考虑,笔者在不另投加碳源基础上,通过调整内回流量、好氧末段溶解氧(DissolvedOxygen,DO)浓度、进水量三个影响反硝化的因素,探究影响反硝化的制约因素,并查找最佳工况条件,以提高生化系统的反硝化力量。

1、工艺概况

1.1工艺简介

本污水厂共有1#、2#两条生产线,以1线为例,工艺流程如图1所示。污水分别进入预缺氧区和厌氧区,然后进入缺氧区,最终进入好氧区,好氧池末端混合液部分回流到缺氧区(内回流)。好氧区出水经二沉池泥水分别后进入滤池,再经过消毒外排河涌。二沉池部分污泥回流到预缺氧区(外回流),剩余污泥处理后外运。本污水处理厂所采纳的方法为典型的传统AAO处理工艺。

1.2水质状况与检测方法

本污水处理厂设计进水水质和实际进水水质差异较大,其设计进水水质:化学需氧量(ChemicalOxygenDemand,COD)为300mg/L,总氮(TotalNi—trogen,TN)为35mg/L。而以2022年12月进水水质为例,该月平均进水水质为:COD159.31mg/L,TN35.5mg/L。实际进水的COD浓度远低于设计进水COD浓度,其C/N仅为4.49。而依据Peng等人的讨论表明,当进水COD/TN≥8时,AAO工艺脱氮效果较好,其实际进水碳氮比远小于Peng等人的结论。

本试验均采纳国标法检测水质。COD采纳重铬酸钾法,TN采纳碱性过硫酸钾紫外分光光度法,硝氮(NO)采纳紫外分光光度法。

2、结果和争论

2.1内回流比对反硝化作用的影响

在同一时段内,对生产线1#、2#分别采纳了150%和80%的内回流比;设置外回流比均为80%;掌握其曝气量,进水量均相同;于预缺氧区末端、缺氧区末端、好氧区末端取样测试其硝氮指标,结果如表1所示。

由表1可知,在外回流比均为80%,内回流比分别为80%与150%的条件下,两条生产线的硝氮总去除量分别为8.35mg/L和12.7mg/L。内回流比为150%的条件下,硝氮的总去除量比内回流比为80%条件下增加了52%。其缘由是当内回流增大时,增加了异氧反硝化过程中底物浓度,有利于提高反硝化效率。反硝化过程在生物化学工程中是还原反应,硝氮作为电子受体,在厌氧菌的作用下被还原。该反应需要具备四个条件:一是必需有足够厌氧菌;二是污水中有足够的电子受体;三是污水中有足够的电子供体;四是厌氧或缺氧环境。提高内回流比使得缺氧区中硝氮的浓度上升,从而提高了反硝化反应的速率。

提高内回流比会使到缺氧区的实际停留时间削减。依据王社公平的讨论,反硝化过程反应速率可分为三个阶段,12~30min反硝化速率最大,反应60min后,反硝化速率已经大大降低。当内回流比为80%时,实际污水在缺氧区的停留时间为1.1h;内回流比为150%时,实际污水在缺氧区停留时间为0.83h。维持进水量不变,内回流量提高了88%,即停留时间削减了25%,反硝化去除量只增大52%。在低碳源条件下,内回流量增大,使反硝化去除量增大,但由于污水在缺氧区的停留时间削减,使反硝化量增幅低于内回流量的增幅。

2.2好氧末段DO浓度的影响

在同一时段内,对生产线1#、2#分别采纳了150%和80%的内回流比,设置外回流比均为80%,掌握其进水量相同,试验第1~10d通过掌握曝气量使好氧末端溶解氧大于3.0mg/L,第11~20d掌握曝气量使得好氧末端溶解氧维持在1.0mg/L以下,于预缺氧区末端,缺氧区末端,好氧区末端取样测试其硝氮指标,取平均值,其结果如表2所示。

反硝化菌是异氧兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能够利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。依据吉芳英等人的讨论,平均溶解氧浓度过低会导致NH3-N氧化不足而影响缺氧区的反硝化过程;溶解氧过高不仅破坏了缺氧区的缺氧环境,而且使得部分碳源被氧化分解,导致原来COD较低的污水中电子供体更为不足,不利于反硝化过程效率的提高。对比好氧末段DO大于3.0mg/L与小于1.0mg/L,可以看出不同内回流比的两生产线的总硝氮去除量相差均约为12mg/L。末段DO小于1.0mg/L时,两生产线缺氧区的反硝化量占了总硝氮量的六成,而好氧区末段DO大于3.0mg/L时,两生产线缺氧区的反硝化量仅占总硝化量的三成不到。内回流比不变时,好氧末段DO对缺氧区的处理效率影响较大。因此,在低碳源条件下,掌握好好氧末段出水DO,尤为关键。

2.3进水量的影响

为探究进水量对AAO工艺反硝化效率的影响,掌握内回流比为150%,好氧末端溶解氧浓度为1.0mg/L,调整每日进水量,于进水口,预缺氧区末端,缺氧区末端,好氧区末端取样测试其硝氮以及COD指标,进水量与硝氮去除量关系如表3所示。

当进水量提高时,硝氮的去除量并没有与进水量呈现出较强的相关关系,但是通过计算可以得知,当进水总碳源提高时,硝氮去除量随着污泥负荷的变化而变化。依据文单等人的讨论表明,较高的污泥负荷可为微生物供应更为充分的养分物质,增加了单位体积污泥中的生物量,从而增加了污泥的活性。本试验中,污泥负荷在0.0255kgBOD/kgMLSS.d时,硝氮总去除量为4.85mg/L,而污泥负荷在0.0568kgBOD/kgMLSS.d时,硝氮总去除量为19.57mg/L,污泥负荷提高1倍,硝氮去除量提高3倍。反硝化反应是由特别型微生物完成的生化反应,碳源浓度不同,反应速率也不同,在低碳源浓度时,随着污泥负荷增大而反硝化反应速

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