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文档简介

小组名称:提高直螺纹套筒连接质量QC小组,提高直螺纹套筒连接一次合格率,发布人:李文鹭,目录,一、工程概况,二、QC小组简介,三、课题选择,四、现状调查,五、确立目标,六、原因分析,七、要因确认,八、制定对策,九、对策实施,十、效果检查,十一、巩固措施,十二、QC心得及今后打算,一、工程概况,奥体金融中心D栋楼位于济南东部文博片区,经十路南侧,毗邻省博物馆及奥体中心。建筑面积80099平方米,总高度129.9米 地下3层,地上29层。本工程主要由主楼和裙楼及地下人防工程组成方塔式布局,结构均匀对称,且经济合理,基础采用筏板基础,主体结构采用钢筋混凝土框架核心筒形式。,本工程钢筋用量大,工期紧。为保证施工质量,降低工程成本、加快工程进度、减轻工人劳动强度,钢筋直径18mm共计 约81770个接头采用直螺纹套筒连接技术连接。施工操作时,直螺纹连接质量较差返工率高,为攻克此难题,项目部成立了以“提高直螺纹套筒连接一次合格率”为课题的QC小组。,表1-1 本工程所用直螺纹套筒数量统计表,一、工程概况,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 2012年5月2日,二、小组简介,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年5月9日,表2-1 小组信息统计表,表2-2 QC小组成员信息统计表,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年8月31日,二、小组简介,表2-3 小组活动情况统计表,二、小组简介,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年8月31日,三、选题理由,基于上述理由,我们选择了提高直螺纹套筒连接一次合格率 作为本次QC小组活动的课题。,四、现状调查,调查结果显示:本工程钢筋直螺纹连接一次合格率较低,施工中出现大量的返工返修现象,严重滞约了工期,影响了企业的质量形象。,项目部对地下2层框架柱、剪力墙及框架梁的直螺纹质量进行 了专项检查,共抽查接头数量120,共发现15个不合格项,检查 数据见下表:,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月5日,表4-1 直螺纹施工质量检查统计表,四、现状调查,直螺纹连接不符合要求的现象有:,套筒外露长度过长,套筒外露长度不足,图4-1 套筒实例,图4-2 套筒实例,套筒两侧钢筋肋未同心,丝扣连接过松,四、现状调查,图4-3 套筒实例,图4-4 套筒实例,表4-2 不合格率分析统计表,对目前出现过的15个问题直螺纹连接运用施工缺陷调查表 进行统计,分析出四项缺陷类别:丝扣外漏过长、丝扣外漏不足、 丝扣连接过松、套筒两侧钢筋肋未同心。跟踪调查结果见下表:,四、现状调查,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月12日,调查结果:本工程钢筋直螺纹连接施工合格率87.5%(120个丝扣有15个不合格)较其它工程低,施工中出现大量的返工返修现象,且丝扣外露不符合标准是主要原因。,四、现状调查,频数 N=15,累计百分比(%),五、设定目标,现状、条件分析,人,本小组成员有着丰富的施工管理经验, 技术能力较强,素质较高,接受新事物 能力较强,有务实、创新、敬业精神, 并且有一定的QC活动经验。,体系,有健全的质量管理保证体系,项目建立了 完备的组织机构,公司给予大力支持,有 较完备的类似施工方案可以借鉴。,分析计算,丝扣外露不符合标准项目共计12个,合格 点数为105个,若将不合格项解决85%,为 12*0.85=10个,则10+105=115,合格率为 115/120*100%=95.8%。,图5-1 现状、条件分析示意图,审核人:高冬 制图人:卢海鸣 时间:2012年6月16日,五、设定目标,目标:将钢筋直螺纹连接一次合格率从目前的87.5提高至95。,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月17日,图5-2 目标设定示意图,六、原因分析,根据现状调查出的主要问题,经QC小组成员的认真讨论和现场深入调查,通过5M1E法分析影响直螺纹钢筋套筒连接一次合格率的原因并绘制鱼刺图。,六、原因分析,审核人:高冬 制图人:卢海鸣 时间:2012年6月16日,完整丝扣外漏不符合标准,图6-1 直螺纹套筒连接质量缺陷因果图,七、要因确认,对于上述末端因素,QC小组成员通过现场调查、验证并结合项目部的自身实际情况,进行了要因确认,详见下表:,要因,表7-1 要因确认统计表,续上表:,要因,续上表:,要因,要因,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月18日,七、要因确认,经过小组成员对13条末端因素的逐一调查分析和确认,认为造成套筒连接合格率低的主要原因有以下4条:,八、制定对策,针对以上要因,QC小组经过讨论,制订下如下对策:,表8-1 对策表,八、制定对策,续上表:,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月20日,九、对策实施,实施一:普及套丝机说明书要求,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年8月28日,表9-1 对策实施内容信息表,图9-1 套丝端标记实例,实施二:进行技术交底,要求每个钢筋班组必须至少配备一把扭力扳手,施工后要按照扭力标准对接头进行扭力矩的检验。检查数量:梁、柱构件按接头数的15,且每个构件的接头数抽检数不得少于5个,当构件的接头数少于5个时,构件的接头全部检查;抽检的接头应全部合格,如有一个不合格,则该验收批接头逐个检查并拧紧。,2012年6月28下午,召开QC小组会议,并要求所有直螺纹连接施工工人参加,对操作工人进行详细的技术交底,并对工人采用提问回答的方式进行口头考核。考核合格方可上工作面进行施工。,1、整理编制专项直螺纹套筒连接技术方案,3、加强施工后检验制度,2、对钢筋工人进行技术交底,图9-2 QC小组现场技术交底,图9-3 QC小组现场检验连接质量,1、建立滚丝设备使用数据库:,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月28日,实施三:更换环槽崩损老化的滚丝轮;定期对滚丝轮装置清理,实施2:更换环槽崩损老化的滚丝轮;定期对滚丝轮装置清理,图9-4 滚丝机现存问题实例,2、滚丝设备在运行过程中的各种状态分析: 钢筋直径越大,受滚压的面积就越大,于是滚丝设备内产生铁碴相应的就越多,滚丝轮越易环槽崩损和老化,从而影响螺纹质量,结合不完整螺纹产生时滚丝机构工作状况统计表可以得出以下结论: 由分析可得出以下结论:,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年6月30日,3、根据统计结果定期更换滚丝轮:,4、根据统计结果定期清洗滚丝轮装置:,图9-6 滚丝机清洗实例,图9-5 滚丝轮更换实例,对连接施工进行仔细研究,开会并商议后决定将原有工序细化。增加了“简单连接”和“作标记”工序,具体如下: 每组安排三个工人,第一名工人负责按照图纸检查钢筋摆放位置是否正确; 第二名工人负责拧下钢筋保护帽和套筒保护盖,并用手将套筒和钢筋进行简单连接; 第三名工人负责接头拧紧,并做好标记表示已经连接完毕,避免疏漏和重复施工; 第三名工人做好标记后,第一名工人对其进行自检。这样就实现了流水作业,提高了工效,保证了连接质量。,实施四:调整、理顺工序,对人员进行合理配置。,通过工序的调整和人员的重新配置,经现场检查,各工序按要求有条不紊的进行,流水作业避免了窝工和工序疏漏、重复,实施效果良好。,1,2,图9-7 小组成员讨论、调整工序,十、效果检查,从活动开展第一个月到活动开展第四个月的每月月质量检查中,抽取4组每组一百个做检查。,审核人:高冬 制图人:卢海鸣 时间:2012年8月27日,审核人:高冬 制表人:卢海鸣 时间:2012年8月27日,1、技术效益,表10-1 活动后质量检查统计表,图10-1 目标完成情况示意图,图10-2 实施效果图(墙),结论:从上面的检查表中可以看出我们QC小组设定的目标达到了!并通过活动随工程持续开展,这一成绩是完全可以保持的。,图10-3 实施效果图(柱),合格率从87.50升至96.25,100个钢筋连接中不合格个数从原来的12.5个降至3.75个。每减少一个不合格连接可节省材料费2.5元,节省人工费1元,机械台班费2元,节省时间17分钟。在活动初见成效时本工程还有约2万个接头为施工,则共节省费用为: (20000100)(12.53.75)(2.512)9625元 累计共节省时间为:(20000100)(12.53.75)1729750分钟21天 另外除了客观的经济效益和缩短工期外,还提高了工人的技术水平和施工素质,提高了管理人员的管理水平,QC小组也总结了宝贵的施工经验和管理经验,这是无法估量的无形财富。,2、经济效益,图10-4 经济效益证明,济南市委书记 王敏,国家开发银行董事长 陈元,国家开发银行纪委书记 周清玉,3、社会效益,十一、巩固措施,审核人:高冬 制图人:卢海鸣 时间:2012年6月28日,图11-1 巩固措施方式图,1.在以后各层钢筋施工中,继续巩固提高连接质量,认真总结、归纳钢筋直螺纹连接中摸索出的各类参数、指标,并形成一套完善的直螺纹钢筋连接施工工艺,报公司主管部门批准后在实际工作中使用。 2.施工中继续贯彻全面质量管理,加强各级人员的责任,严格把关,发现问题,及时解决; 3.坚持QC小组在施工中的活动,使施工全过程达到标准化,规范化,科学化,加强全面质量管理,提高公司的竞争能力。,图11-2 专项作业指导书,十二、心得体会和下一步打算,通过此次活动,我们基本上解决了钢筋直螺纹连接中出现的质量问题,操作者的水平有了一定的提高。由于钢筋直螺纹连接质量的提高,有效地降低了钢材的损耗量,从而降低了工程成本。同时,QC小组成员的质量意识、问题意识、改进意识、参与意识也有了一定的提高,为今后继续开展QC小组活动打下了坚实的基础。我们将在以后的工程施工中,继续开展活动,攻克施工中

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