从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析.docx_第1页
从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析.docx_第2页
从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析.docx_第3页
从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析.docx_第4页
从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析.docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

从副产锌泥制备饲料级氧化锌的分析 摘 要:研究了以次硫酸氢钠甲醛副产氧化锌泥为原 料,经化浆、净化、过滤、洗涤、干燥、煅烧制备饲料级 氧化锌的新工艺,重点考察了制备工艺中除杂条件以及煅 烧温度和时间对产品质量的影响。该研究属全湿法制备饲 料级氧化锌新工艺,利用廉价锌泥为原料,制造成本低, 同时制备的产品质量经检测可达到 HG/T 2792-1996 饲料级 氧化锌一级品标准,从而该方法为低品位锌资源的利用开 辟了一条新途径。 关键词 氧化锌泥 净化 煅烧 饲料级氧化锌 前言: 氧化锌为干性粉状锌源,在饲料中稳定性好、不含水、 不结块、不变性,便于饲料加工和长期贮存,对饲料中维 生素影响小。饲料级氧化锌作为一种重要的饲料添加剂, 与饲料级一水硫酸锌和七水硫酸锌等含锌饲料添加剂相比 较,添加量相当于一水硫酸锌的 44%,七水硫酸锌的 28%。 因此单位锌的成本较低,有利于降低饲料添加剂成本1。 研究表明,来自饲料氧化锌的锌 XX-3000mg/kg 对仔猪具有 促生长和抗菌作用,增加到一定量,可替代抗生素的作用 2。因此,饲料氧化锌作为饲料微量元素锌的良好添加剂 及部分抗生素的替代品,必将有一个美好的市场前景3-4。 本文以某厂次硫酸氢钠甲醛副产物氧化锌泥为原料,经化 浆、净化、过滤、洗涤、干燥、煅烧等工序,制备了符合 HG/T 2792-1996(一等品)标准的饲料级氧化锌。 1 实验部分 1.1 实验原料及实验仪器: 本实验的主要原料为氧化锌泥、双氧水、硫化钠、 去离子水等,氧化锌泥的主要化学组成见表 1。 表 1 氧化锌泥的主要化学组成 元素 ZnO Zn2 Zn Pb As Cd NaHSO2HCHO2H2O 含量/% 80 15 5 0.005 0.001 0.005 少量 本实验的主要仪器有:1000mL 烧杯、磁力搅拌器、 真空抽滤瓶及漏斗、烘箱、马弗炉等。 1.2 实验原理 1.2.1 工艺流程 本实验的工艺流程如图 1 所示,采用 锌泥为原料添加一定量的去离子水化浆,以双氧水氧化除 去锌泥中残留的少量 NaHSO2HCHO2H2O 和单质锌,以 Na2S 除去溶液中微量 Pb2+、Cd2+,经过除杂后的悬浮液进 真空抽滤系统过滤,所得滤液调节 pH 值后可达标排放,滤 渣取出放置烧杯中采用去离子水洗涤再进入真空抽滤系统 过滤,洗液部分循环用于锌泥化浆,多余洗液可直接排放。 经洗涤合格后的氧化锌滤饼移入烘箱在 105115干燥 8h,再转至马弗炉在 800温度下煅烧 4h 即得到饲料级氧 化锌产品。 图 1 以副产锌泥制备饲料级氧化锌的工艺流程图 1.2.2 实验步骤 锌泥化浆 向 1000mL 烧杯中加入 500mL 去离子水,称取 200g 氧 化锌泥倒入烧杯中,启动磁力搅拌器在常温下搅拌 30min 使锌泥悬浮于水溶液中备用。 氧化除杂 本实验采用双氧水作氧化剂既能有效地除去锌泥中残 余的次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2HCHO2H2O)和单质锌,同 时又避免引入新的杂质,氧化除杂反应如下5: Zn + H2O2 Zn2 NaHSO2HCHO2H2O + 2H2O2 NaHSO4 + CH2O + H2O 依据锌泥中单质锌和次硫酸氢钠甲醛的含量可计算出 双氧水的理论消耗量,本实验控制双氧水的用量为理论用 量的 2 倍。 除微量重金属 在次硫酸氢钠甲醛生产过程中,Pb、Cd 等重金属杂质 以可溶性盐存在于副产锌泥中,在锌泥化浆并经双氧水氧 化后向悬浮液中加入硫化碱以除去微量的重金属杂质,反 应原理如下5: Pb2+ + Na2S PbS + 2Na+ Cd2+ + Na2S CdS + 2Na+ 为避免在除杂过程中带入大量新的杂质,硫化碱的加 入量过量 20%即可,并且添加硫化碱后须静置沉降 24h。 过滤与洗涤 将净化除杂并经沉降 24h 后的氧化锌悬浊液上层清液 连同料浆一并倒入漏斗进行真空抽滤,底层少量沉积物含 重金属杂质可另行处理,所得滤渣取出放置在烧杯中采用 500mL 去离子水洗涤后再送真空抽滤系统过滤,滤液可部分 回收用于锌泥的化浆。 干燥与煅烧 将步骤来的合格滤饼放置在烘箱内设定温度在 105115干燥 8h,以脱除滤饼中的游离水,然后转入马 弗炉在 800温度下煅烧 4h,经冷却研磨即可得到饲料级 氧化锌产品。 2 结果与讨论 2.1 净化条件分析 本实验采用双氧水氧化除次硫酸氢钠甲醛,同时将单 质锌转化为 Zn2,在确定双氧水用量时分别选择了理论量的 1 倍、2 倍和 3 倍进行对比分析,结果发现双氧水用量为理 论量的 1 倍不能彻底除去杂质,控制双氧水用量为理论量 的 3 倍虽然可彻底除去杂质,但原料消耗量太大,而采用 2 倍理论用量既可有效除杂,同时又节约了净化试剂。因此, 本实验确定除杂用双氧水量为理论用量的 2 倍。 饲料级氧化锌产品对重金属杂质的含量控制相当严格, 因此原料液的净化是否彻底将很大程度上影响最终产物的 质量1,4。本实验采用硫化碱除重金属杂质效果较好,控 制硫化碱用量过量 20%,反应物料沉降 24h,可实现重金属 离子脱除彻底,从而可提高饲料级氧化锌产品的等级。实 验表明,采用上述净化条件可获得如表 2 所示的精制 ZnO 悬浊液。 表 2 精制 ZnO 悬浊液中主要杂质的含量 元素 Pb Fe Cu As Cd NaHSO2HCHO2H2O 含量 0.02 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00 2.2 干燥、煅烧及产品性能 干燥及煅烧条件的确定对饲料级氧化锌产品质量的影 响很大。在实验过程中,将脱水后的滤饼置入 105115 烘箱中干燥 8h,再转入马弗炉内,确定煅烧时间为 4h 分别 选择不同的煅烧温度进行条件对比实验,得到了如图 2 所 示的一条曲线。 图 2 煅烧温度对产品主含量的影响 实验过程中分别选取从 5001200的温度段煅烧 4h 进行对比,由图 2 的结果可知,不同的煅烧温度对产品的 主含量影响很大。煅烧温度过低将导致产品的主含量不合 格,这是由于煅烧温度过低产品没有完全烧透的原因。随 着煅烧温度的升高产品的主含量逐渐升高,但是当温度升 高到 800以上甚至超过 1000时产品的主含量变化趋势 并不明显,反而将导致产品的外观色泽加深,高温下煅烧 势必消耗大量热能这将导致产品能耗增加影响制造成本, 不利于实现工业化。因此确定本实验的煅烧条件为:煅烧 温度 800,煅烧时间 4h。在此条件下制备的产品质量指 标与部颁标准 HG/T 2792-1996 的比较见表 3。 表 3 本实验制备的产品质量指标与部颁标准比较 指标类别 指标值 ZnO 含量(%) 含锌量 (%) PbO 含量(%) Cd 含量(%) As 含量(%) 细度(通过 100m 试验筛)% 部颁标准 99.3 79.8 0.005 0.001 0.001 99.5 本实验样品实测指标 99.5 80.0 0.002 0.001 0.000 99.5 2.3 三废治理 本实验过程中产生的主要废渣有除杂过程中产生的金 属硫化物杂质,可回收用于制造重金属无机盐;过滤母液 主要成分为硫酸氢钠,杂质含量低,可通过加烧碱中和调 节 pH 值在 7 左右,蒸发浓缩得到芒硝产品;滤饼洗涤水可 部分回收用于锌泥的化浆,多余洗水不含其它杂质,可通 过调节 pH 值到 7 左右,达到国家污水综合排放标准 GB8978-1996,实现达标排放。 3 结 论 以次硫酸氢钠甲醛副产物氧化锌泥为原料,通过化 浆、净化、洗涤、过滤、干燥、煅烧制备饲料级氧化锌产 品的工艺路线是可行的; 次硫酸氢钠甲醛杂质采用双氧水氧化、重金属离子 采用硫化钠沉降,分别控制其实际用量为理论量的 200%和 120%,可彻底除去 NaHSO2HCHO2H2O 及 Pb、Cd 等杂质; 煅烧温度控制在 800,煅烧时间控制在 4h,可制 备主含量在 99.5%以上的饲料级氧化锌产品,经分析检测本 实验样品,其主要技术指标均达到了部颁标准 HG/T2792- 1996 饲料级氧化锌一级品要求。 参考文献 1胥传来,陆永祥,王希东,刘当慧.从廉价副产品中开 发饲料级氧化锌的研究.中国粮油学报J,1997,12(1):56

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论