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文档简介

1、降低T53左前门外板包边不良率,神龙公司焊装分厂.精益QC小组,发表人:程时飞,小组概况:,T53开启线必须提高产品质量,降低返修工时,为调整线生产减轻工作压力.,一、选题理由,分厂要求,生产现状,选定课题,降低T53左前门外板包边不良率,二、活动计划,计划时间,实际时间,统计制表:程时飞 2004年5-10月,数据统计:周新平 制表:程时飞 日期:2004.5.13,三、现状调查(一),我们对2004年13-17周的缺陷情况进行了统计:,由上图和上表可知:左前门外板包边不良的缺陷率达到了10.77%,二、现状调查(二),为了更好的说明所存在的问题,小组对2004年3、4月的56台左前门外板

2、包边不良的情况进行了缺陷部位统计,其部位的分布结果见下表:,统计:周新平 制表:程时飞 2004.6.15,结论:根据以上统计得知:T53左前门右下角底部外板包边不良直接决定了左前门包边不良。,三、设定目标值,制图:程时飞 日期: 2004.6,现状,目标值,10.77%,3.5%,即将T53左车门外板包边不良率由10.77%降到3.5%,经过小组全体人员的认真分析及测算,我们将本次活动的目标值确定为:3.5%,1、确定目标值,2、目标可行性分析,水平对比,人员因素,大部分小组成员有丰富的QC活动经验,有较 高的技术及管理水平和较强的团队协作精神。,数据采集:周新平 制表:程时飞 日期:200

3、4.6,测算分析,由现状调查中的排列图可知:只要使占影响因素78.6的左前门右下角包边问题解决90%,就可以使左前门包边不良缺陷率由10.77%下降到3.15%: 10.77%*(1-78.6%*90%)=3.15% 考虑到风险因素,可将目标放宽至3.5%,该问题在设备调试生产时此类缺陷率一直稳定在3%左右,且在设备相同的情况下T53其它三个车门同类缺陷率只有2.5%,四、原因分析,左 前 门 右 下 角 包 边 不 良,五、要因确认(1),1、操作工对缺陷状况不了解: T53车门线终检人员均经过严格质量培训,经现场测试,对缺陷均能正确判断和识别,结论:非要因,2、操作人员培训时间少: T53

4、车门线操作人员因为到岗时间不同,质量培训时间存在差异,但均超过分厂规定的80小时,结论:非要因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、要因确认(2),3、包边机内有杂物: T53包边机保洁工作相对简单,对两台包边机检查,情况良好,未发现明显杂物,结论:非要因,4、包边机模具磨损: T53包边机系2003年12月才开始运行,至今不超过1年时间,现场检查,未发现明显的磨损现象,结论:非要因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、要因确认(3),5、机器人抓取臂与零件接触不良: 机器人抓取工件依靠吸盘进行,吸盘系橡胶件,只要抓取臂与零件有接触,即可吸附零件。经调查未出现抓取接触不

5、良现象,6、机器人运行轨迹偏差: 通过对机器人在装配、夹紧的过程观察,我们发现机器人在将内板与外板贴合的时候,右下角处的内外板与外板之间有2-3mm的间隙,(正常情况下车门此处间隙为1mm)机器人轨迹出现误差,右图为60台装配间隙统计直方图:,结论:非要因,结论:要 因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、要因确认(4),7、7132工位SQ-01A1主定位块Z向定位偏差: 调查发现:内板合装焊接时Z向主定位块SQ-01A1压头与支撑块之间存在2mm左右的间隙,致使感应开关SQ-11检测零件到位失误,使零件无法在Z向得到稳定的定位,内板产生焊接变形。,8、内板冲压零件变形: 经调查

6、,内板冲压零件全部经冲压质检室检查合格,并贴有合格证明方能上线,检查10个批组,未发现不合格零件,结论:非要因,结论:要 因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、要因确认(5),9、内板装箱料箱损坏: 现场调研发现,内板冲压零件装箱料箱共有10个,循环使用,对10个料箱进行检查,未发现有损坏料箱,结论:非要因,10、外板冲压零件变形: 经调查,外板冲压零件全部经冲压质检室检查合格,并贴有合格证明方能上线,检查10个批组,未发现不合格零件,结论:非要因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、要因确认(6),11、外板装箱料箱损坏: 现场调研发现,内板冲压零件装箱料箱共有12

7、个,循环使用,对12个料箱进行检查,未发现有损坏料箱,结论:非要因,12、焊接参数出现跳变: 7133和7134工位焊接参数有电流、压力和时间,经3天时间观察,非常稳定,未发现有参数跳变情况,结论:非要因,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年6月,五、确定主要原因,哇!问题找到了!,分析:小组全体成员 日期:2004.6.29,1、ST7132SQ-01A1定位装置Z向定位不良;,2、机器人运行轨迹偏差。,六、制定对策(1),1.小组根据确定的要因制订以下对策方案,并对所选方案进行 了比较选择:,对策制定:小组全体成员 2004年7月12日,六、制定对策(2),对策制定:小组全体成员 200

8、4年7月14日,七、实施对策 (1),2004年7月15日由张浩峰、陈安平、Alain对T53车门线ST7132 夹具SQ-01A1定位装置进行了调整。,SQ11 传感器,Z 向支撑夹紧装 置与夹紧面之间 有2mm的间隙,内板定位不良, 产生焊接变形,摄像统计:贺德波 2004年7月,对策(1)效果检查,实施对策后,经对2004年7月19、20日生产的60台左前门内板焊 接情况进行了跟踪检查:在焊接过程SQ-01A1定位装置压头与支撑块 之间的间隙由2mm左右下降到1mm以内。,调整后,间隙控制在 0.8-1mm以内,摄像统计:贺德波 2004年7月,调整前,定位装置间隙过大 零件产生焊接变形

9、,对策(1)效果检查:,右侧是60台次的间隙统计数据:,然后我们计算出了平均值、极差的中心线和控制界限:,R图:中心线CL=0.12mm UCL=D4*R n=3时D4=2.575 UCL=0.12*2.575=0.31mm LCL=D3*R 由于n=3时D3为负值,所以取LCL=0,统计:程时飞 2004.7.22,对策(1)效果检查,从控制图可以看出: 1)没有出现越出上下界限的点子; 2)未出现点子排列缺陷; 3)所有过程均处于受控状态。,结论: 实现对策(一)设定目标!,制图:陈安平 2004.7.18,实施对策(2),内外板之间有23mm 的间隙,包边不良,改进前,调整机器人轨迹,Y

10、,0.5mm,X,Z,0.4mm,内外板包边后间隙 控制在0.51mm,改进后,摄像统计:贺德波 2004年8月,对策(2)效果检查,统计:程时飞 2004.8.22,对策实施后,8月14、15、16日我们检查了56台机器人装配情况,结果显示:内外板平均贴合间隙为0.8mm,并对机器人到达抓取位置时的X向坐标值与理论坐标值误差作出了以下直方图统计,如图所示:,偏移量(0.01mm),从直方图可以看出: 1)图形呈正常型,工序处于稳定状态; 2)最大值为0.20mm,处于目标值之内;,结论: 实现对策(二)设定目标!,八、效果检查(1),成功!,10.77%,3.03%,3.5%,实施前,实施后

11、,目标值,结论: T53左前门外板包边不良的缺陷率下降到3.03%,对策实施后,小组对2004年第29、30两周生产的 左前门包边不良情况进行了跟踪调查、统计。(见表),八、效果检查(2),效益统计:,通过本次QC活动,我们取得了一定的 经济效益和深远的社会效益,经济效益,b.掌握了全面质量管理这种科学分析问题解决问题的方法,增强了小组团结协作精神,为下步工作奠定了坚实基础,a.有效地解决了 左前门外板包边 不良的缺陷,保证了正常的生产 节奏;,社会效益,在我们的巩固期(3个月)内分厂还将生产 9000台车,按返修工时126元/小时、平均每台左前门包边不良返修时间为15分钟计算: 9000(1

12、0.77- 3.03) % 12615 / 60=21943元,设备改造费200元,实际经济效益为:21943-200=21743(元),统计:程时飞 2004年10月,八、效果检查 (3),此外,小组成员通过此次活动,提高了分析问、解决问题的能力,用团队力量攻破了质量难关,增强了大家庭的凝聚力。我们对活动前后的状态进行了自我评价,做出了雷达图:,统计:贺德波 制表:程时飞 2004年11月19日,九、制定巩固措施,经过5个月的活动,我们较好地解决了左前门外板包边不良的缺陷,为了 巩固本次QC活动的成果,我们将活动实施方案及方法加以总结,形成标准化、 工艺化,并纳入生产班组的实际工作中。,制表:程时飞 日期:2004.11.11,将7237机器人轨迹的重新设计工艺化,纳入操作人员和夹具调整人员的设备点检范围。(工艺卡号:04SC066-1),将ST7132夹具定位装置的改造工艺化,纳入操作人员和夹具调整人员的设备点检范围。(工艺卡号:04SC013-2),1,2,九、制定巩固措施之效果检查,巩固期内缺陷调查:在三个月的巩固期内,共生产了8904台车门,缺陷数为189台,缺陷率为2.89,具体缺陷统计如下:,从排列图可以清楚地看到,右下角包边不良已由活动前的第一位下降到了第三位,巩固期内效果良好。,十、遗留问题及下步打算,我们期待

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