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文档简介

发电厂安全事故案例分析和经验总结目录大唐集团电厂三起事故的通报.4托克托电厂10.25事故通报.6关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告.9华能汕头电厂1999 年2 号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报.11裕东电厂#1 机组#5 轴瓦烧损事故报告.14裕东电厂“10.28”#2 机组(300MW)停机事故的通报.16一起发电厂220kV 母线全停事故分析.19宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析.20乌石油化热电厂3 号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析.24秦岭发电厂200MW5 号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析. 26某电厂电工检修电焊机触电死亡.27湛江电厂“6.4”全厂停电及#2 机烧轴瓦事故通报.28关于2007 年3 月2 日某电厂三号锅炉低水位MFT 动作的事故通报.30某厂#4 机跳闸事故分析.31大唐韩城发电厂“83”全厂停电事故通报.34托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析.36沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报.39广西来宾B 电厂连续发生四起同类设备责任事故. 43郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析.43汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考.45大唐洛阳热电公司“123”人身死亡事故的通报. 47华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故.48王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告. 49大同二电厂5 号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故.532006 年10 月17 日台山发电公司#4 机汽轮机断油烧瓦事故.55泸州电厂“1115”柴油泄漏事件. 58监护制不落实工作人员坠落.60安全措施不全电除尘内触电.61检修之前不对号误入间隔触电亡.61安全措施不到位热浪喷出酿群伤.62违章接电源触电把命丧.63制粉系统爆燃作业人员身亡.63违章指挥卸钢管当场砸死卸车人.65安全距离不遵守检修人员被灼伤.66焊接材料不符吊环断裂伤人.66误上带电间隔检修人员烧伤.67炉膛负压反正检修人员摔伤.68擅自进煤斗煤塌致人亡.68高空不系安全带踏空坠落骨折.68临时措施不可靠检修人员把命丧.69起吊大件不放心机上看护出悲剧.70操作中分神带接地刀合刀闸.71操作顺序颠倒造成母线停电.73值班纪律松散误操作机组跳闸.75强行解除保护造成炉膛爆炸.76运行强行操作造成炉膛放炮.78异常情况分析不清锅炉启动中超压.80忘记轴封送汽造成转子弯曲.82走错位置操作低真空保护跳机.84擅自解除闭锁带电合接地刀闸.85漏雨保护误动导致全厂停电.86更换设备不核对电压互感器爆炸.87对异常情况麻痹致使发电机烧瓦.88保护试验无方案机组异步启动.88甩开电缆不包扎短路机组掉闸.89停电措施不全引发全厂停电.91检修无票作业机组断油烧瓦.92管辖设备不清越位检修酿险.94大唐集团电厂三起事故的通报1、大唐国际北京高井热电厂“18”事故情况一、事故经过2005 年1 月8 日,全厂6 台机组正常运行,#3 发电机(容量100MW)带有功85MW。19 点57 分,#3 发-变组“差动保护”动作,#3 发-变组103 开关、励磁开关、3500 开关、3600 开关掉闸,3kV5 段、6 段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC 保护动作维持汽机3000 转/分、炉安全门动作。立即检查#3 发-变组微机保护装置,查为运行人员在学习了解#3 发-变组微机保护A 柜“保护传动”功能时,造成发-变组差动保护出口动作。立即汇报领导及调度,经检查#3 发-变组系统无异常,零压升起正常后,经调度同意,20 点11 分将#3 发电机并网,恢复正常。二、原因分析运行人员吴在机组正常运行中,到#3 发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3 发-变组保护A 柜WFB-802 模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动保护选择画面,随后选择了“发-变组差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3 发-变组微机保护A 柜“发-变组差动”出口动作。三、暴露问题1、没有认真落实集团公司防止二次人员三误工作管理办法(试行)的有关要求,没有认真吸取以往的事故教训,微机保护装置的安全防范管理不到位。2、一线员工的行为不规范,安全意识淡薄。反违章全员控制差错工作不落实。2、大唐安徽淮北电厂“19”事故情况一、事故经过1 月9 日15:25 分,#3 汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷90MW时开始滑停,主汽温甲侧535,乙侧540,主汽压甲侧10.77MPa,主汽压乙侧10.74MPa。17:17 分时,负荷20MW,主汽温甲侧470、乙侧476,主汽压甲侧2.14MPa,乙侧2.13MPa,机组差胀由1.2mm 上升至2.0mm,17:32分打闸停机。在转速降到1700 转/分时,#1、#2 盖振达114 微米,转子惰走15分钟后投盘车,电流在8.612A 摆动,大轴弯曲250 微米。1 月10 日下午14:17 分,盘车电流7.2A,大轴弯曲55 微米,恢复到原始值后冲转。主汽温380,主汽压2.4MPa,再热汽温361,14:33 分机组升速到1200 转/分时,#2 轴承盖振超60 微米,打闸停机,惰走19 分钟,投盘车电流7.8A,大轴弯曲55 微米。停机后组织分析发现,在1 月_9 日滑停过程中17:0017:15 有汽温突降86,汽压突降1.89MPa 的现象,17:0817:30 有中压缸上下温差增大到272的现象。1 月12 日1:54 分,大轴弯曲55 微米,盘车电流7.5A,恢复到原始值。汽温302,主汽压1.67MPa,再热汽温295,中压缸上下温差35,符合启动条件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至1140 转/分时,#2 轴承盖振超50 微米,打闸停机,惰走时间17 分钟投盘车,电流7.88.0A,大轴弯曲50 微米。二、原因初步分析当滑停至4 万负荷开旁路时,旁路门开度及减温水投入量控制不当,造成主汽温度、压力骤降,膨差增大。同时,由于三段抽汽压力下降,除氧器逆止门不严,冷源进入中压缸。3、大唐国际唐山热电公司“113”事故情况一、事故前的运行方式新老厂共7 台机组运行。其中老厂#6、7、8、9、10 机组运行(均为50MW机组),当时总负荷160MW。老厂110kV A、B 双母线运行,母联145 开关合入,#6、8、10 机组在A 母线,#7、9 机组在B 母线。新厂#1、2 机组运行(均为300MW 机组),负荷分别为240MW、230MW。#1 机组因2004 年10 月1 日高厂变A 分支PT 故障后,一直无停电机会更换,#1 机组厂用电由老厂A 母线所带300MW 启备变提供,#2 机组带本身厂用电。二、事故经过1 月13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿、袁、徐到厂进行电费计量系统改造收尾工作,内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。9 时50 分,运行人员将工作内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT二次回路压降测试”的工作票发出,工作负责人为张。13 时45 分,三位同志到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。耿在电气主控室楼梯平台7.5 米处放线,袁在110kV 变电站内A 母线下方通道处由北向南拉测量线,徐去联系借对讲机。约14 时24 分,由于在平台上放线的耿停止放线,进入控制室,但没有通知袁,袁仍在拉线,当袁拉线行至49PT 控制箱处时,此时放线约35 米,测量线被绷紧后弹起,与104开关A、B 相放电,造成104 开关母线侧接地短路。14 时24 分,老厂电气主控制室“110kV A 母线故障”、“110kV 145 故障”信号发出,母差保护动作,运行在A 母线上的各分路开关及#6、8、10 机组掉闸,老厂负荷降至60MW,厂用电全部自投成功。110kV A 母线故障的同时,由老厂接入新厂的启备变掉闸,14 时24 分#1 机组厂用电全部失去,#1 机组首发“发电机断水保护动作”,机组掉闸。#1 机组掉闸后,所带A、B 两台空压机掉闸。又由于#2 机所带C、D 两台空压机冷却水系由#1 机组工业循环水泵提供,#2 机所带两台空压机失去冷却水,保护动作掉闸。空压机停运后,由于两台真空泵入口门均为气动控制阀,压缩空气压力降低时,自动打开,#2 机组真空迅速下降,14 时36 分机组低真空保护动作,机组掉闸。事故发生后,检查发现104 开关A 相并联电容及B 相瓷瓶轻微烧伤,104 开关B 相喷油,104 开关A、B 相油标黑,104 开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹。108 开关B 相喷油,并且在104 开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的测量线。根据现场故障现象,判断为104 开关A、B 相母线侧对测量线放电短路。经查清原因并请示调度同意,14 时38 分,老厂用母联145 开关向110kVA母线充电成功;14 时42 分,老厂#6 机组并网;14 时47 分,老厂#10 机组并网;19 时45 分,老厂#8 机组并网;23 时23 分,新厂#1 机组并网;23 时2 分,新厂#2 机组并网。三、暴露问题通过对这次事故的简要分析,暴露出对配合外来人员工作安全防范措施重视不够,工作人员存在麻痹思想,对作业危险点分析不全面,只意识到“防止人身触电”“防止PT 二次短路”等,而未考虑到可能由于其它因素发生不安全现象。虽在开工前对工作人员有安全交底,并且在现场有专人监护,但未明确指出可能由于施放试验线不当会触碰带电设备。监护人在工作过程中未充分发挥作用,致使该问题未被及时发现和制止。托克托电厂10.25事故通报10月25日13:53,内蒙古大唐托克托发电有限责任公司(简称大唐托电)3台60万千瓦机组同时掉闸,甩负荷163万千瓦,导致主网频率由50.02赫兹最低降至49.84赫兹。事故发生后,华北网调及时启动事故处理应急预案,调起备用机组,迅速将主网频率恢复正常,未造成对社会的拉路限电。经过专家组详细调查,现已查明,造成此次事故的直接原因是电厂检修人员处理综合水泵房开关柜信号故障时,误将交流电源接至直流负极,造成交流系统与网控直流系统的混接,从而引发了此次机组全停事故。目前,华北电网公司已经向网内各发电公司发出了事故通报,要求各发电公司认真吸取事故教训,进一步强化安全管理,加强网厂协调,共同确保华北电网安全稳定运行。关于托电公司10.25三台机组跳闸事故的通报2005年10月25日13时52分,托克托发电公司发生一起因天津维护人员作业随意性大、擅自扩大工作范围,危险点分析不足,误将交流电接入机组保护直流系统,造成运行中的三台机组、500kV两台联络变压器全部跳闸的重大设备事故。现通报如下:一、事故前、后的运行状况全厂总有功1639MW,#1机有功:544MW;#2机小修中;#3机停备;#4机有功:545MW;#5机有功:550 MW;托源一线、托源二线、托源三线运行;500kV双母线运行、500kV #1 联变、#2联变运行;500kV第一串、第二串、第三串、第四串、第五串全部正常方式运行。事故时各开关动作情况:5011分位, 5012分位, 5013在合位,5021合位,5222分位,5023合位,5031、5032、5033 开关全部合位,5041、5042、5043开关全部分位, 5051、5052、5053开关全部分位;5011、5012、5022、5023、5043有单相和两相重合现象。10月25日13时52分55秒500kVBUS BRK OPEN、GEN BRK OPEN软报警,#1机组甩负荷,转速上升;发电机跳闸、汽机跳闸、炉MFT。发变组A屏87G动作,发电机差动、过激磁报警,厂用电切换成功;#4机组13时53 分,汽机跳闸、发电机跳闸、锅炉MFT动作。发跳闸油压低、定冷水流量低、失全部燃料.检查主变跳闸,起备变失电,快切装置闭锁未动作,6kV厂用电失电,各低压变压器高低压侧开关均未跳开,手动拉开;#5机组13时53分,负荷由547MW降至523MW后,14秒后升至596MW协调跳。给煤机跳闸失去燃料MFT动作。维持有功45MW,13时56分汽包水位高,汽轮发电机跳闸,厂用电失去,保安电源联启。经过事故调查技术组初步确定事故原因和现场设备试验后,确认主设备没有问题机组可以运行后,经请示网调许可,#4机组于26日16时43分并网,#5机组于28日15时09分并网,#1机组于28日15时15分并网。二、事故经过化学运行人员韦某等人在进行0.4kV PC段母线倒闸操作时,操作到母联开关摇至实验位的操作项时,发现母联开关分闸储能灯均不亮,联系天津维护项目部的冯某处理,13点40分左右天津维护冯某在运行人员的陪同下检查给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷,该母联开关背面端子排上面有3个电源端子排(带熔断器RT14-20),其排列顺序为直流正、交流电源(A)、直流负,由于指示灯不亮冯某怀疑是电源有问题并且不知道中间端子是交流,于是用万用表(直流电压档)测量三个端子中间的没有电(实际上此线为交流电,此方式测量不出电压),其它两个端子有电,于是冯某简单认为缺陷与第二端子无电有关,于是便用外部短路线将短路线(此线在该处线把内悬浮两端均未接地)一端插接到第三端子上(直流负极),另一端插到第二端子上(交流A)以给第二端子供电并问运行人员盘前指示灯是否点亮,结果还是不亮(实际上这时已经把交流电源同入网控的直流负极,造成上述各开关动作,#1、#4机组同时跳闸,#5机组随后跳闸),冯某松开点接的第二端子时由于线的弹性,该线头碰到第一端子(直流正极)造成直流短路引起弧光将端子排烧黑,冯某将端子排烧黑地方简单处理一下准备继续检查,化学运行人员听到有放电声音,并走近看到有弧光迹象便立即要求冯某停止工作,如果进行处理必须办理工作票,此时化学运行人员接到有机组跳闸的信息,便会同维护人员共同回到化学控制室。三、原因分析1、技术组专家通过对机组跳闸的各开关动作状态及相关情况进行综合分析,初步推断为直流系统混入交流电所致。经在网控5052开关和5032开关进行验证试验。试验结果与事故状态的开关动作情况相一致。确定了交流串入直流系统是造成此次事故的直接(技术)原因。2、天津维护人员工作没有携带端子排接线图,对端子排上的接线方式不清楚,危险点分析不足、无票作业,凭主观想象,随意动手接线,是造成此次事故的直接原因。四、事故暴露的主要问题:1、天津蓝巢电力检修公司工作人员检修安全及技术工作不规范,技术水平低,在处理给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷时,使用万用表的直流电压挡测量接线端子的交流量,并短接端子排接线,使交流接入网控直流控制回路,最终造成此次事故。2、天津蓝巢电力检修公司的安全管理、技术管理存在漏洞,工作人员有规不循,安全意识薄弱,检查缺陷时未开工作票,没有监护人,对检修工作中的危险点分析有死角;对设备系统不熟悉,在二次回路上工作未带图纸核对,人员培训存在差距。天津蓝巢电力检修公司安全生产责任制落实存在盲点。3、托电公司在对外委单位管理存在差距,对外委单位工作人员的安全及技术资质审查不力,未尽到应有的职责对其进行必要的安全教育培训,对外委单位人员作业未严格把关,未严格执行生产上的相关规定。4、直流系统设计不够完善。此接线端子的直流电源由500kV#1网控的直流电源供给,网控直流接引到外围设备(多台机组、网控保护直流与外围附属设备共用一套直流系统),交直流端子交叉布置并紧挨在一起,存在事故隐患,使得直流系统的本质安全性差,抵御直流故障风险的能力薄弱。5、托电公司在盘柜接线不合理以及遗留短接线等问题未及时发现并未及时治理,反映出设备管理不到位。虽然已经制定了防止500kV系统全停的措施并下发,对交直流不能混用的问题已经列为治理项目,但工作责任分解还未完成,未将生产现场所有可能引起交流串入直流的具体检修作业点进行分析,反映出基础工作薄弱。6、在运行人员带领下维护人员检查确认缺陷时,运行人员对维护人员的工作行为没有起到监督作用,运行人员对电气专业工作规范不清楚,对管辖设备基本工作状态不清,充分说明运行人员的自身学习与培训教育工作不到位。五、应吸取的教训和采取的措施1、托电公司对在生产、基建现场直流系统进行摸底检查,从设计、安装、试验、检修管理上查清目前全厂直流系统的状况,分系统、分等级对交流可能串入直流系统及造成的影响进行危险点分析及预控制,制定出涉及在直流系统上工作的作业指导书。2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离、隔离措施到位,交流在上,直流在下,且有明显提示标志,能立即改造的及时进行改造,不能改造的做清标记、作好记录,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人员、运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性,要大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,公司、部门、班组要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格对照图做工作,没有图纸严禁工作,违者按违章作业给予处罚。5、在热工和电气二次回路上工作(包括检查),必须办理工作票,做好危险点分析预防措施,在现场监护下工作。进行测量、查线、倒换端子等二次系统工作,逐项监护,防止出错。6、加强检修电源的使用和管理。在保护室、电子间、控制盘、保护柜等处接用临时工作电源时必须经公司审批措施到位后方可使用。在上述区域任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。7、检查各级直流保险实际数值的正确性,接触的良好性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。8、对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问题要安排整改。9、各单位、部门再次检查安全生产责任制是否完善、每一项工作、每台设备是否都已明确到人,尤其公用外围系统化学、输煤、除灰、水厂等系统的管理,避免存在死角。10、托电公司各部门加强对外委单位(包括短期的小型检修、施工、长期的检修维护、运行支持)的全过程管理,对外委单位安全及技术资质、对其作业的安全措施、人员的安全技术水平进行严格审查,进行必要的安全教育培训并要求其考试合格后上岗。各部门严格履行本部门、本岗位在外委单位安全管理的职责。不能以包代管,以问代考。对其安全及技术资质一定要进行严格审查,并进行必要的安全教育培训及考核。同时对于每一项外包工程作业,必须派出专职的安全监护人员,全程参与其作业过程。11、要严格履行两票管理规定,杜绝人员违章,从危险预想、写票、审票、布置安全措施、工作票(操作票)执行等各环节严格把关,严禁以各种施工通知、文件、措施来代替必要的工作票制度,严禁任何人员无票作业或擅自扩大工作范围。对五防闭锁装置进行一次逻辑疏理,发现问题及时整改。对于这次三台机组跳闸事故处理的详细情况待事故调查结束,形成正式报告后另行下发。(请托电公司与外委单位的运行、检修涉及到电气一次、二次、热工专业的每位员工对10.25事故快报立即学习,并写出学习心得,其他专业人员也要立即开展学习,并在班组安全学习活动中结合本职工作展开讨论,做到举一反三。)1、立即在各生产、基建和前期项目单位,开展一次直流系统安全大检查活动,从设计、安装、运行、维护、检修等各个环节,逐项检查、认真分析、找出设计不合理的地方,安装不规范的地方、标志不全面的地方、图纸不正确的地方、管理不到位的地方,要全方位接受教训,立即整改,不留死角。2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离,交流在上,直流在下,且有明显提示标志,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人员、运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性,要大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,厂、车间、班组要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格照图工作,没有图纸严禁工作,违者要给予处分。5、重申在热工和电气二次回路上工作,必须开工作票,做好危险点分析预防措施,在现场监护下工作。要制定测量、查线、倒换端子等二次系统工作的作业程序,逐项监护,防止出错。6、加强检修电源的使用和管理。制定保护室、电子间、控制盘、保护柜等处接用临时工作电源的制度,严格管理,任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。7、检查各级直流保险实际数值的正确性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。8、托电公司要继续将每一机组掉闸的所有细节分析清楚,找出设备存在的问题,认真加以改进,防止重复发生问题。9、各单位要针对托电这起事故,加强对直流系统的管理,落实直流系统的负责人及责任制。对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问题要安排整改。10、针对此次事故,进一步完善保厂用电措施。新建项目公司要加强对设备外委单位的管理,要明确二次设备和系统的职责划分,按照系统的重要性和整体性界定管理和维护职责,不允许外单位维护电厂的电气二次、热控及保护直流系统。关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告国家电网公司2006 年12 月12 日,山西神头第二发电厂发生一起主蒸汽管道爆裂事故,造成二人死亡、二人重伤、三人轻伤,部分设备损坏。有关情况报告如下:一、事故简要经过2006 年12 月12 日9 时01 分,山西神头第二发电厂(以下简称神头二电厂)#1机组正常运行,负荷500MW,炉侧主汽压力16.48MPa,主汽温度543,机组投“AGC”运行,各项参数正常。9 时02 分,#1 机组汽机房右侧主蒸汽管道突然爆裂,爆口处管道钢板飞出,在主蒸汽管道上形成面积约为420mm(管道纵向)560mm(管道环向)的爆口,高温高压蒸汽喷出,弥漫整个汽轮机房,造成人员伤亡和设备损坏。事故共造成7 名人员伤亡,其中2 人事故当天死亡,另外2 人重伤、3 人轻伤。伤亡人员均为负责汽机车间清扫卫生的朔州涞源电力安装检修公司(外委)工作人员。截至目前,2 名重伤人员的各项生理指标正常,已无生命危险,3 名轻伤人员已停止用药,饮食起居恢复正常。发生事故的主蒸汽管道设计为420mm40mm,材质为捷克标准17134,相当于我国钢号1Crl2WmoV,设计额定运行压力为17.2MPa,温度为5405。1号机组成套设备从原捷克斯洛伐克进口,于1992 年7 月16 日移交生产。二、事故损失和恢复生产情况除人员伤亡外,本次事故还造成1 机组主汽系统部分管道、热工控制系统部分元器件、化学采样间部分设备、厂房部分墙体和门窗损坏。直接经济损失(包括伤亡人员赔偿、治疗费用)约309.38 万元。在深入进行事故调查分析的同时,山西省电力公司调集各方力量,迅速开展事故抢修和恢复生产工作。12 月l8 日和2223 日,省公司召集所属有关单位和部门,并邀请西安热工院、苏州热工院等单位专家参加,召开了两次事故抢修专项会议,确定管道更换范围和施工方案,明确各单位分工,排定工期计划。经全力抢修:神头二电厂#l 机组已于2007 年1 月14 日恢复运行,并网发电。截至1 月18 日,机组运行平稳,负荷控制在450MW460MW,各项参数和监控指标正常。三、应急处置事故发生后,神头二电厂集控运行人员立即执行机组紧停措施,处理得当,避免了事故范围进一步扩大,锅炉、汽机、发电机三大主设备没有受到损害。山西省电力公司立即启动事故应急预案。省公司主管安全生产的副总经理带有关人员于12 日中午赶到事故现场,了解事故情况,组织事故处理和伤员抢救。12 日晚山西省电力公司召开了党组紧急会议,成立了以总经理为组长的事故处理领导组和善后处理、恢复生产、事故调查三个工作小组,并立即开展相关工作。国家电网公司抽调专家组成工作小组于13 日中午抵达神头二电厂,了解事故发生及应急处置有关情况,协助山西省电力公司进行事故原因分析。事故发生后,按照国家电网公司突发事件信息报告与新闻发布应急预案的规定,山西省电力公司紧急启动新闻应急预案,有关人员迅速赶赴事故现场。下午l5:00 左右,现场危险消除后,山西省电力公司派专人带领媒体记者进入事故现场。12 月13 日,山西省电力公司向省政府、太原电监办和事故发生地朔州市政府安监部门汇报了事故情况,并由新闻中心向媒体记者提供了事故情况稿件。四、事故调查与原因初步分析山西朔州市政府有关部门组成的事故调查组于15 日进驻神头二电厂。事故调查组分社会调查组、技术组、资料组三个工作小组。山西省电力公司组织有关单位积极配合事故调查组的工作。目前,事故调查组已完成社会调查和资料收集整理,事故技术分析和报告整理工作正在进行。此次事故为大容量发电机组主蒸汽管道爆裂,管道钢材成块飞出,而且呈现直管道环向爆口,事故技术原因比较复杂。山西电科院对爆管段及飞出的残片做了宏观检查、化学成分分析、常温和高温短时拉伸试验、冲击试验、金相组织检查和扫描电镜分析等大量试验、分析工作。山西省电力公司还特邀了太原理工大学材料学院、太原重型机器厂理化检测中心、山东电科院、西北电科院、国网电力建设研究院等单位专家帮助进行技术分析。2007 年1 月5 日,国家电网公司在北京组织召开专门会议,聘请钢铁研究总院的有关专家对山西省电力公司已进行的事故分析工作和初步分析意见进行审核、分析。与会专家认为:山西省电力公司目前进行的失效分析思路正确、采用的试验研究方法恰当,提出的初步分析意见符合逻辑,爆破的主要原因是材料的组织性能不良。根据目前已做的试验和技术分析工作,神头二电厂#1 机组主蒸汽管道爆裂事故技术分析初步意见是:主蒸汽管道爆裂的主要原因是管道材料组织性能不良,并在长期高温运行中进一步劣化,在较高应力的作用下因强度不足发生膨胀变形至爆裂,与运行操作、人为原因和外力因素等均无关。为更深入、准确地找到管道爆裂原因,并为其他非事故管段今后的运行维护、检查检测和更换提供科学依据,山西省电力公司已委托西安热工研究院对事故管段和残片做进一步的断口试验分析。华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报1999 年4 月12 日,华能汕头电厂2 号机组在大修后的启动过程中,因漏掉对高压缸法兰加热左右侧回汽门的检查,左侧汽门实际开度很少,使高压缸左右法兰温差严重超限,监盘又较长时间没有发现,造成高压转子大轴弯曲事故。造成这起事故的直接原因是运行人员责任心不强,严重失职,运行管理薄弱与规章制度不健全也是造成事故的重要原因。这种因左右法兰加热不均导致高压缸转子弯曲事故近年来还是第一次发生。华能国际公司汕头电厂对这起事故的调查处理是严肃认真的,及时查明了原因,分清了责任。为共同吸取事故教训,现将华能汕头电厂“设备事故调查报告书”(摘要)转发,希望各单位认真结合本单位的实际情况,加强对职工的职业素养与岗位责任的教育,健全规章制度,使各项工作规范化、制度化、同时,加强对运行的管理;杜绝工作中的不负责任、疏忽大意的行为,维护各项规章制度的严肃性,防止类似事故重复发生。设备事故调查报告书(摘要)一、设备规范汽轮机为亚临界一次中间再热、单轴三缸三排汽、冲动凝汽式汽轮机,型号为k 一300-1703,额定出力为300MW。高压缸主汽门前蒸汽压力为16.2MPa、温度540,高压缸排汽压力为3.88MPa、温度333。汽轮机高中压汽缸分缸布置,高压缸采用双层缸加隔板套型式,蒸汽的流向设计成回流式,高中压缸设有法兰和螺栓加热装置,高压转子采用整体锻造式结构。二、事故前工况#2 汽轮机用中压缸冲转,机组的转速为1200 转/分, #2 机B 级检修后第一次启动,处中速暖机状态;高压缸正在暖缸,高压缸法兰及螺栓加热已投入;主汽及再热蒸汽温度压力正常,各缸体膨胀、差胀、振动值均在正常范围。三、事故经过4 月11 日,#2 机组B 级检修结束后,经过一系列准备与检查后,#2 机于4 月12 日15 时55 分开始冲转,15 时57 分机组冲转至500r/min,初步检查无异常。16 时08 分,升速至1200r/min,中速暖机,检查无异常。16 时15 分,开启高压缸倒暖电动门,高压缸进行暖缸。16 时18 分,机长吴X 令副值班员庄XX 开高压缸法兰加热进汽手动门,令巡检员黄开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完后报告了机长。16 时22 分,高压缸差胀由16 时的2.32mm 上升2.6lmm,机长开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6 时25 分,发现中压缸下部金属温度高于上部金属温度55,机长安排人就地检查中压缸及本体疏水门,无异常,经分析认为温度测点有问题,联系热工处理。17 时13 分,热工人员将测点处理完毕,此时中压缸上下缸温度恢复正常。17 时27 分,投中压缸法兰加热装置。17 时57 分,主值余在盘上发现#2 机#2 瓦水平振动及大轴偏心率增大,报告值长。13 时02 分,经就地人员测量,#2 瓦振动达140m,就地明显异音,#2。机手动打闸,破坏真空停机。18 时08 分,#2 机转速到零,投盘车,此时转子偏心率超出500m,指示到头,#2 机停炉,汽机闷缸, 电动盘车连续运行。18 时18 分至24 分,转子偏心率降至4070m 后,又逐渐增大到300m并趋向稳定, 电动盘车继续运行。在13 日的生产碰头会上,经过讨论决定:鉴于14 小时的电动盘车后,转子偏心率没有减少, 改电动盘车为手动盘车180 度方法进行转子调直。并认为,高压转子如果是弹性变形,可利用高压缸上、下温差对转子的径向温差逐渐减少,使转子热弯曲消除。经讨论还决定,加装监视仪表,并有专人监视下运行。13 日12 时40 分起到18 时30 分, 三次手动盘车待转子偏心率下降后,改投电动盘车,转子偏心率升高,并居高不下,在300m 左右。15 日19 时20 分,高压缸温度达145,停止盘车,开始做揭缸检查工作。四、设备损失情况1. 转子弯曲最大部位在高压缸喷嘴和平衡汽封处,最大弯曲值0.44mm。2.平衡汽封磨损严重,磨损量约1.2mm,磨损部位在下部左侧;高压后汽封的下部左侧磨损约0.30mm ; 高压第6 、7 、8 级隔板阻汽片下部左侧磨损约0.80- 1.00mm,第9、10 级阻汽片下部左侧磨损约0.40-0.60mm; 第l、2、3 级阻汽片下部左侧容损约0.60-0.80mm.第4、5 阻汽片下部左侧有少量磨损。3、高压缸后油挡下部左侧和上部左侧局部钨金磨损严重,钨金回油槽磨去一半约1.00mm,高压缸前油挡钨金齿左侧磨去0.35mm,铜齿磨去约0.45mm。五、事故发生扩大的原因4 月12 日16 时18 分,运行人员在操作#2 汽机高压缸法兰加热系统的过程中,漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作(或检查),使得高压缸左侧法兰加热回汽门开度很小,右侧法兰加热回汽门全开;当16 时22 分,机长开启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后,从16 时27 分起。高压缸左、右两侧的法兰的温差开始增大,56 分时达100(左侧法兰金属温度为150.43,右侧为250.45)。在高压缸左右温差大的期间,运行监盘人员没有及时发现,因而造成高压缸缸体膨胀不均,转子偏心率增加,高压缸内动静摩擦,轴承油挡磨损,高压转子弯曲。六.事故暴露的问题1.部分运行人员工作失职,责任心不强。#2 机大修后运行人员未对系统进行启动前的全面检查。机长在下令投入高压缸法兰加热系统时,考虑不全面,下令不准确,没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查;在#2 机上监盘的机长、主、副值班员,监视机组的主要运行状态不认真,#2 机高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达38 分钟没有发现;值长对机组启动过程中的重要参数跟踪监视不到位,掌握机组的运行工况不全面。2.运行部在技术管理上存在漏洞,投产已两年,运行规程还不够完善,现场没有正式的机组启动前各系统检查卡和。启动期间专用记录表:已有的整组启动操作卡可操作性差。3. 运行部贯彻落实五项重点反措不及时, 不得力。结合现场实际制订和执行重点反措的实施细则落实不到位。4.参加机组大修后启动的运行行政、技术管理人员。未能很好地履行对运行人员执行运行规程状态的监督和技术把关的职责,没有及时发现汽机重要参数严重超限的重大问

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