2012.9.27原料厂成立一个月来工作纪实(宣传)2_第1页
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文档简介

加强管理 减少磨擦 转变思想 主动学习 制订措施 分解指标 节能降耗 挖潜增效 原料厂成立一月多来工作纪实 自 8 月 6 日原料厂成立以来,按照公司对成立原料厂的初 衷,原料厂对内加强管理和服务,对外强化沟通和协调,积极 开展降本、挖潜、增效活动。一个多月来主要开展以下几方面 工作: 一、加强业务沟通,减少机制磨擦。以前铁路处、原燃料 车间、机械队分别隶属于不同的单位,经常推诿扯皮,卸车时 间长,效率低,自原料厂成立以来,三个单位合为一个单位, 大家心往一处想,劲往一处使,工作作风明显改善,不仅完成 装卸车任务,还兼顾配料,保证生产用料。从港口发货到货场 卸车、再到配料、供料,逐步理顺工作流程,把以前总调事后 协调处理的问题变成提前规划预防。 二、强化内部管理,协调高效运作。在调度室设主调、副 成立前后部分数据变化 日均卸车数 日均装车数 清车时间 每班平均配料数量 成立前 成立后 成立前 成立后 成立前 成立后 成立前 成立后 189 206 33 33 10 至 15 小时 控制在 6 小时内 7100t 7140t 调岗位,明确职责范围,每班对济源车站存车、厂内正在卸车 和待卸车、空车、装车情况及时反馈,协调处理;将卸车机操 作工和维修工划归原燃料车间进行归口管理,将储运工与副调 两个工作职责相近的岗位合并管理减少岗位人员,新成立清车 工段,对民工队的分车和清车质量进行规范,理顺内部工作流 程,加强协调,高效运作。 三、转变思想,适应形势,主动学习。新的岗位成立后, 岗位职责和工作范围发生了变化,就要求每个员工主动学习, 才能更好地适应工作,比如:调度室,原来只是铁路处的货运 室,现在是分厂调度,不仅要知道什么时间来车,什么时间卸 什么料,还要知道配比和每班配料多少、装车等各个环节以及 机械队、球团、石灰运行情况;要有否定过去工作方法的勇气, 重新建立新的工作思路,适应新的工作环境,要去研究新的工 作流程,完善自已的工作方法。 四、制订内部经济责任制,加强指标考核。根据公司对原 料厂的责任制规定,为了调动各岗位人员的工作积极性,充分 发挥分配制度的激励作用,经多次研讨,制订了切实可行的内 部经济责任制,使工作任务落实到人,人人头上有指标,有考 核,极大地调动了员工想工作、干工作的热情。并制订了员工 创新管理办法和评选分厂岗位技术能手办法。 五、制订各类事故考核措施 (一)设备管理。分厂的每台设备承包到人,点检不到位、 非计划停机有考核措施,责任人必须对出现的问题负责。 (二)卸车。车皮对好位后,卸车不能超过 6 小时,超过 6 小时算事故,要开分析会,货运科要通报责任考核情况。 (三)配料。每班配料必须达到规定数量,达不到算事故, 要考核责任人。 (四)安全事故。调度室建立了安全事故的具体考核措施。 六、建立卸车应急预案 为了避免铁路部门罚款,分厂建立了卸车应急预案,加强 对应急货位和应急车位的管理,以防止出现突发性卸车情况; 不仅考虑到下雨天怎么办、皮带粘料怎么办、冬天冻料怎么办, 还考虑了每天增加专列怎么办,是钢四、钢五同时卸,还是采 取其他卸车措施,都制订了应急方案。 七、强化清车质量,降本增效。一直以来车皮清扫质量是 原铁路处降本增效的一项重要项目,自分厂成立后,又专门制 订清车质量制度,对清车部位和标准进行了细化量化,并要求 副调检查落实,并进行考核,将降本增效落到实处。 八、原燃料车间在挖潜增效方面采取的措施 (一)节能降耗方面。1、原燃料车间分管区域较广,严 格按照公司岗位照明灯开停时间,控制照明用电,降低电量消 耗。2、根据火车来料对位时间,提前 10 分钟开启生产流程, 启动设备,生产系统在检修期间,停运除尘风机设备,避免设 备空负荷运行,浪费电量。 (二)修旧利废方面。石灰石破碎 系统中,大倾角环型裙边带边沿已撕裂,本已经报废,下线后 大家集思广益制定办法,采取硫化、粘接裙边、隔板等措施, 经修复后,重新使用,为公司节约费用约 4 万余元。 (三)调 动岗位员工积极性,按含铁物料配比要求,做好配料工作,为 高炉提供优质原料。 (四)提前规划货位,减少物料的二盘运。 九、机械队。在降成本方面,主要从降低油料、材料消耗 两方面入手,对万元收入油材料消耗进行指标考核。采取措施 有:逐步换用低油耗车辆,从源头上控制;对车辆发动机性能 进行监控,发现性能恶化、油耗高的及时维修,加大修旧利废; 要求司机在不工作情况下熄火。在挖潜增效方面,货比三家, 降低采购费用;加强存货管理和设备保养力度;开展技术创新, 如对车辆继电器一项的改造,每台车节约 270 元,一百台车就 是二万七千元,对汽车货厢和铲车铲斗的改造,对洒水车喷头 和吸尘车反吹气路的改造,不仅增加了盘运货物量,也降低了 材料费。 十、球团车间在挖潜增效方面采取的措施 (一)节能降耗方面。1、降低焦炉煤气消耗:焦炉煤气 属外购煤气 0.6 元/m 3 成本较高,高炉煤气 0.035 元/m 3。具体 措施为:升温过程中焦炉煤气点火后,加高炉煤气升温,高炉 气不足时,补充焦炉煤气;正常生产中,高炉煤气全开,不足 部分补充焦炉煤气。8 月份实际消耗为 27.45 m3/t,1-8 月平 均消耗为 32 m3/t,8 月份少消耗焦炉煤气 4.55 m3/t,月节约 13 万元左右。2、降低电耗。杜绝润磨混 2#皮带空转;输灰 1#、2#皮带由一直运行调为间断运行;对夜间电除尘等高处照 明采取上人时开其余时间关闭;料库照明进行自动控制改造, 杜绝长照明。 (二)修旧利废方面。修复料库、造球变频器 3 台,价值约 21000 元;修复抓斗 2 台,价值约 5 万元;修复改 向滚筒 4 件,价值约 1 万元。 (三)技改创新项目。水泵改造, 年创效益 14 万余元; 十一、石灰车间在挖潜增效方面采取以下措施 (一)降成本方面。1、现有两座竖炉轻烧白云石,生产的 轻烧白云石,完全替代炼钢用的镁质改质剂和镁球,吨钢成本 得到进一步降低。2、通过对回转窑不同燃料介质煅烧石灰的 工艺攻关,现已掌握用转炉煤气替代焦炉煤气煅烧石灰的工艺 要求,吨灰成本降低 20 余元。 (二)挖潜增效方面。回转窑煅 烧石灰石的粒度是 2040mm,筛下的废料较多,造成一定的 浪费,车间经过工艺攻关及对上料振动筛进行改造,现回转窑 煅烧石灰石的粒度调整为 1540mm,每月可减少筛下料 500 余吨,年可为公司创效 18 余万元。 (三)技改创新方面。回转 窑冷却器与灰仓除尘合并改造,每天可减少 90kw 的电机运行 费用,年可为公司创效 30 余万元。 存在问题: 一、卸车与配料之间的矛盾。如果全线卸车,每班配料数 量就低,为了既满足卸车,又不耽误配料,分厂多次研究,设 定一个配料底线。 二、民工队管理问题。卸车机离开后,民工队要立即投入 到清车任务中去,为保证民工队的全天候作业,在秋收来临之 季,调度室召开会议,制订激励措施,保证民工队伍稳定。 三、部分岗位操作人员技能较低,需加强培训,提高技能 水平。 下一步工作思路: 一、发挥调度职能,适应生产快节奏。 二、提升卸车机设备性能,逐步对钢四、钢五的卸车机皮 带加宽,电机提速,加快对每列火车的卸车速度。 三、原燃料车间加强对机物料、月用电量等方面的管理, 四、机械队减少内部二次物料盘运次数,加

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