云南中型病险水库工程设计总结报告竣工阶段_第1页
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文档简介

PAGE9PAGE109目录1…………………11.1…………1………2……9……9………………19.…………23.……………31……383、设计优化与变更…………………443.1主坝单位工程设计优化与变更…………………453.2东、西副坝单位工程设计优化与变更…………503.3设计优化与变更…………533.4新建设计优化与变更……………583.5…………664、设计文件质量管理…………………745、施工服务……………756、经验总结……………76………………7611.12.1.12.1.2试验区开挖检查情况试验区开挖检查情况试验区开挖检查情况2.1.3试喷回灌高喷台车移位冲洗喷管自下而上旋喷至设计顶高高喷台车就位钻机移位测斜钻孔及下套管钻机就位放样试喷回灌高喷台车移位冲洗喷管自下而上旋喷至设计顶高高喷台车就位钻机移位测斜钻孔及下套管钻机就位放样喷灌下至设计深度喷灌下至设计深度 2.2.12.2.22.2.32.2.4确定进口底板高程:XX水库原死水位为1854米,死库容14万m3。1981年水库实测坝前泥沙淤积高程为1857m,因此在输水低涵进口前建一砼挡沙围堰,堰顶高程为m,相应库容78万m3。根据水库泥沙淤积分析结果,采用m作为本次水库设计死水位。水库调节计算确定的正常蓄水位为m。为了不改变水库现有规模,输水隧洞底板高程采用现状底板高程,即原输水低涵进口前拦沙围堰堰顶高程m。工作桥长34米,设计桥轴线与新建低涵隧洞轴线成14°交角(与坝轴线垂直),为现浇C20钢筋砼结构。最大跨度9米,共3跨;靠闸井段桥跨最小,为4.8米。桥面板宽2米,厚10厘米,与底部两边两根梁肋整浇;梁肋宽25厘米,净高50厘米;沿桥轴线每1.5米在两肋间设联系小梁,小梁宽25厘米,净高30厘米。支撑排架3座,7米高的2座,5米高的一座;7米高排架的两根立柱横断面为50厘米5米高排架的两根立柱横断面为40厘米横断面为25厘米10厘米3、设计优化与变更3.1主坝单位工程设计优化与变更测孔深放样钻孔钻机就位测孔深放样钻孔钻机就位封孔灌浆单点法压水试验封孔灌浆单点法压水试验3.2东、西副坝单位设计优化与变更副坝副坝在施工过程中3.3设计优化与变更=4\*GB2⑷=5\*GB2⑸=6\*GB2⑹工作桥长34米,桥轴线与新建低涵隧洞轴线成14°交角(与坝轴线垂直),为现浇C20钢筋砼结构,最大跨度9米,最小跨度4.8米,共4跨。事实上,由于新建低涵地处第四系湖积层现浇C20钢筋砼结构。最大跨度7.6米,有4跨;靠闸井段桥跨最小,为4.2米。桥面板宽1.5米,厚10厘米,与离桥面板底部两边15厘米的两根梁肋整浇;梁肋宽25厘米,净高50厘米;在每跨桥面板两端的两肋间设联系小梁,小梁宽30厘米,净高50厘米。支撑排架5座,编号自闸井往下游分别为1号、2号、3号、4号、5号;1号、2号是结合接受井盖板,做在接受井上下游两边墙顶上的,高4.8米;3号排架基础处于因顶管施工塌方区,排架底脚直接置于顶管顶部,连同基础高8.6米;4号排架连同基础高4.6米,5号排架连同基础高3.3米。每座排架的两根立柱横断面均为30厘米.横断面为30厘米10厘米3.4新建设计优化与变更本单位工程共划分为八个分部,分别是:进口引渠段分部、闸室段(控制段)分部、泄槽段分部、消能防冲段(消力池)分部、尾水段分部、输水干渠改造及河床护岸分部、金属结构及启闭机安装分部、观测房分部。由于新建溢洪道位于主坝右坝肩,地处地质条件复杂,在施工过程中出现的工程实际情况,=1\*GB2⑴×70cm×60cm×4.52m,24砖墙,外侧走道连同石灰石栏杆位置宽1米×3.02m,0.2M×0.3M仿石白瓷砖装饰、面积:517.669平方米;闸室顶女儿墙外侧淡蓝色磁砖:65.906平方米;室内墙面做仿瓷面积491.53平方米;室内地面贴0.6m×0.6m地砖面积:69.464平方米;楼梯踏步贴花岗岩面积:39.381平方米;闸室外石栏杆长度:27.8米;楼梯下钢架基础C15砼垫层量:1.56立方米;楼梯间不锈钢栏杆长度:25.29米;C20钢筋砼量:84.744立方米;M5.0砖砌体量:89.481立方米;安装铝合金窗:0.9m×1.5m四道,1.5m×1.8m四道;安装铁皮门1.2m×2m二道,0.9m×2m二道;钢筋用量16969.56公斤(已扩大5%);贴墙裙大白砖面积:78.655平方米;内墙抹面:540.25平方米(此面积为仿瓷面积与女儿墙内侧面积);屋面隔热板:68.04平方米;上屋顶爬梯4.50米;屋顶做止水面积:110.15平方米。上述工程量包括起闭室、起闭室刚架、楼梯间及其下的钢架基础等非土方工程量。=4\*GB2⑷3.5出现的一些新情况及问题,作了一些补充设计工作,主要情况如下:=1\*GB2⑴进场道路硬化:XX水库为XX县的一个旅游休闲去处,但从326国道进库主要路段尚为泥结石路面,游人到此游玩,晴天一身灰,雨天一脚泥,严重影响风景区的进一步开发。决定结合此次工程进场道路整修,把此段道路硬化,并处理好道路两边的排水问题。此段道路长1.45公里,设计路宽5米;路面结构为14厘米干砌狗头石上用6厘米碎石找平,再在上面浇筑20厘米厚C20砼,干砌狗头石与路面等宽。主要工程量为:C20砼1450米3,干砌狗头石1075米3,铺筑碎石435米3;路边局部挡墙及坝岩村段局部排水沟工程量据实收方。=2\*GB2⑵管理所部分。=3\*GB2⑶水保措施调整:由于XX水库除险加固工程建管处、设计、监理现场讨论后,决定改主坝右坝肩旁的一块相对平坦空地,在此堆放因新建底涵及新建溢洪道产生的弃土料。为防止水土流失,决定在此块场地靠库区边建一挡墙,以防止因水土流失而淤积于库区。挡墙长约200米,为M5.0浆砌毛块石,顶宽0.50米,底宽2米,平均高3.3米;=4\*GB2⑷弃浆处理:主坝进行高压旋喷施工,产生的废浆很多;这些废浆中含有水泥成分,最终要板结且其酸碱度已不适应植物生长。为了保护环境,XX水库除险加固工程建管处、设计、监理现场讨论后,决定指定在库区内的靠近东副坝右坝肩的一个死水塘为主弃浆塘,弃浆高度不得超过塘深;另外,由于主坝高喷坝段太长,为了方便高喷施工、节省运距,同时指定在主坝坝脚一低洼塘处及库区内新建低涵引渠段左岸旁的一块空地上,流放部分废浆。流放在库区内的废浆可兼做防渗铺盖用,不再扰动也不加处理;流放在主坝脚的废浆在施工完毕后,在上面覆盖一层30厘米厚的耕作土,以利绿化。=5\*GB2⑸护坡:在东、西副坝之间的北端,是一条高约4.1米的松土埂,为防止因水土流失淤积库区,经XX县水务局、XX水库除险加固工程建管处、设计、监理现场讨论协商后,决定在此土埂靠水库侧的坡面上做干砌石护坡,护坡垂直坡面厚30厘米,长548米,沿坡面均宽5.0米,干砌石方量为822米3。=6\*GB2⑹引水小闸:为了增加XX水库蓄水,在庄上新坝与XX水库之间建有从庄上新坝引流的沟渠,沟渠未端在XX主坝右坝肩附近;沟渠过水断面为矩形,净宽1.8米,净深1.5米。庄上新坝库容100万m3左右,径流面积26.6KM2;每年蓄水季节,此处大部分的地表径流都通过这条渠道引入XX库内。为了调整引流、灌溉之间的矛盾,XX水库管理所根据多年的运行经验,提出在沟渠未端水库边建一水闸。XX水库除险加固工程建管处汇同设计、监理、管理所现场讨论协商后,同意建此水闸。闸门为4、设计文件质量管理加强设计质量管理,确保产品质量,是我院永恒的主题。早在前期工作期间,我院针对各阶段的工作要求,抓住主要矛盾深入开展工作,为工程建设的顺利进行奠定了良好的基础。招标设计和技施设计是工程进入实施阶段的第一步工作,产品质量的好坏直接影响着业主的经济效益,对此,我院给予了足够的重视,并采取了相应的措施:加强该项目设计过程的质量控制,全面质量管理贯穿于整个设计过程。在设计过程中,加强了“事前指导、中间检查、成果校审”的三环节管理,制定了创优计划,注意消化吸收初设审查意见和有关专家的咨询意见。设计工作的深度及内容严格按照国家规定的有关规程规范开展工作。“多方案比较、择优选择实施方案”的指导思想在各个设计阶段均得到了较好的体现。在招标设计阶段,对标段的合理划分进行了深入分析,提出了切实可行的商务条款和施工技术规范,广泛征求业主意见,配合业主顺利地完成了各项招标任务。在技施设计阶段,又结合初设审批意见,针对XX水库复杂的地质情况,选择多种施工方案进行比较及优化,使设计产品具有了相对较高的质量水平。加强勘察设计各专业之间的协作配合,使设计成果符合客观实际。作为一个系统工程,加强各专业之间的协作配合是搞好工程设计的前提。设计过程中,重点抓了地勘与水工紧密相关专业的协作配合,同时加强各专业内部之间的协作。尤其在施工期间,施工地质工作对指导和优化设计、加快工程施工进度、降低工程投资、确保施工安全和工程安全均起到了积极的作用。总之,XX水库除险加固各单位工程的设计文件,包括安全鉴定、初步设计、招标设计、技施设计各阶段的成果,均具有相当的质量水平,本工程的设计较好地满足了功能性、安全性、经济性、可实施性、适应性及时间性等质量特性的要求,设计工作取得圆满成果。但另一方面,我们也应看到,设计文件中不乏很多细节性的问题,虽然在施工中均得到了更正并予以妥善处理,对其认真加以总结仍是非常必要的。5、施工服务XX水库除险加固各单位工程开工后,我院派出长驻工地设计代表,开展相应的设代服务工作。设代工作作为设计工作的一个重要组成部分,是进一步补充、完善、优化设计的重要环节,对此,我院给予了高度重视。一方面确保设计图纸的提交满足施工需要,认真做好设计交底;另一方面对施工中遇到的各种技术问题及时研究处理措施,特别是对因地质原因突现的各种新矛盾,主管领导多次汇同各相关专业技术人员亲临施工现场解决实际问题,有力地促进了工程建设的顺利进行。经验总结.1.2.2.1大事记新建输水隧洞坝体段为顶管,此段正好处于第四系粉细沙层内,施工,.2.2大事记=1\*GB2⑴=2\*GB2⑵.2.3大事记=1\*GB2⑴,.2.4大事记=1\*GB2⑴=2\*GB2⑵.2.5大事记=1\*GB2⑴XX水库为XX县的一个旅游休闲去处,但从326国道进库主要路段尚为泥结石路面,游人到此游玩,晴天一身灰,雨天一脚泥,严重影响风景区的进一步开发。情况,XX年3月20日,决定结合此次工程进场道路整修,把此段道路硬化,并处理好道路两边的排水问题。此段道路长2.43公里,设计路宽5米;路面结构为14厘米干砌狗头石上用6厘米碎石找平,再在上面浇筑20厘米厚C20砼,干砌狗头石与路面等宽。=2\*GB2⑵=3\*GB2⑶在东、西副坝之间的北端,是一条高约4.1米的松土埂,为防止因水土流失淤积库区,经XX县水务局、XX水库除险加固工程建管处、设计、监理现场讨论协商后,决定在此土埂靠水库侧的坡面上做干砌石护坡,护坡垂直坡面厚30厘米,长548米,沿坡面均宽5.0米,干砌石方量为822米3。.3XX水库除险加固各单位工程设计XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固输水隧洞工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号01修改人XX修改内容:为了方便资料管理,以前下发的四条通知集中于此张发出:1、原设计输水隧洞工程取水闸前引水段为暗涵和明渠,但在基础开挖后发现,在设计底高以上约3米范围内及以下部分为沙质基础,且地下水位高、管涌强烈、塌方大,根据这种实际情况,XX县XX水库除险加固工程建设管理处汇同监理、设计方共同研究确定,在桩号0-014~0-080段按附图断面1做,在桩号0-080~0-155.2段按附图断面2做,工程量按实际发生计,此决定通知及附图已于XX年5月20日下发施工单位。2、原设计低涵为两道1米×1米平面钢闸门控制,闸室分为上下层结构,上层为启闭平台,下层为检修平台。技施时,考虑到钢闸门易被腐蚀的特点,XX县XX水库除险加固工程建设管理处、监理、设计共同研究确定,改用两道1米×1米平面铸铁闸门控制。根据平面铸铁闸门的耐用年限及检修要求,闸室结构改为一层,不再做检修层,通过调整拉杆的长度及数量,使吊轴到启闭平台的距离由原来的13742毫米改为10500毫米。此决定于XX年6月5日作出,并下发了相应通知。3、因顶管施工要在顶管段起始位置做一个钢筋砼工作沉井,终了位置做一个钢筋砼接受沉井,两个沉井都特别牢固。因此,XX县XX水库除险加固工程建设管理处、监理、设计共同研究后确定,改原设计顶管两头渐变段为沉井连接。在做沉井时,在沉井与顶进方向垂直的两面都做了孔洞,顶管施工后,沉井不再撤除,仅做好闸井与接受井、工作井与暗涵之间的连接及给两个沉井增加盖板。另外,为了方便进入输水隧洞检查,经计算,改原设计暗涵净过水断面1.65米×1.65米为1.5米×1.8米。此决定于XX年6月20日作出,并下发了相应通知。4、XX年8月,XX水库低涵输水隧洞工程接近尾声,XX水库除险加固工程管理处提出,对闸室前、沟顶上的八字沙土边坡,应做M7.5浆砌石护坡。设代、监理、施工方一同参与讨论后认为,闸室前的水流流速大,此种沙土c值小,容易滑坡掩埋低涵,应当作衬砌。四方共同确定衬砌部分情况如下:M7.5浆砌石护坡垂直坡面厚度为30厘米,表面用M10沙浆沟缝;低涵左岸衬砌部分长49米,平均宽6.583米;低涵右岸衬砌部分长18.6米,宽8米。此决定通知于XX年8月16日下发施工单位。修改补充原因:地质变化、实事求是。抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年8月16日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固输水隧洞工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号01-1修改人XX修改内容:原设计工作桥长34米,桥轴线与新建低涵隧洞轴线成14°交角(与坝轴线垂直),为现浇C20钢筋砼结构,最大跨度9米,最小跨度4.8米,共4跨。事实上,由于新建低涵地处第四系湖积层(QL-1)粉质粘土及粉土、(QL-2)粉细沙中,经过接受井与顶管的施工,使得原设计的1号排架基础落在了接受井中央位置,2号排架基础落在了因顶管施工出现塌方的位置,原设计工作桥的地质地貌条件已经改变,因此工作桥必须重新考虑。XX年7月2号,经设代、监理、XX水库除险加固工程建管处有关同志现场察看研究后决定,工作桥沿低涵轴线而建,长度增加为36.65米。工作桥本身结构也作了如下改动:桥为现浇C20钢筋砼结构。最大跨度7.6米,有4跨;靠闸井段桥跨最小,为4.2米。桥面板宽1.5米,厚10厘米,与离桥面板底部两边15厘米的两根梁肋整浇;梁肋宽25厘米,净高50厘米;在每跨桥面板两端的两肋间设联系小梁,小梁宽30厘米,净高50厘米。支撑排架5座,编号自闸井往下游分别为1号、2号、3号、4号、5号;1号、2号是结合接受井盖板,做在接受井上下游两边墙顶上的,高4.8米;3号排架基础处于因顶管施工塌方区,排架底脚直接置于顶管顶部,连同基础高8.6米;4号排架连同基础高4.6米,5号排架连同基础高3.3米。每座排架的两根立柱横断面均为30厘米×40厘米,长边在水流方向;在每座排架的两根立柱间沿垂向约每1.7米设联系梁,横断面为30厘米×30厘米;在排架的梁柱交接处设10厘米×10厘米贴角;排架顶部的牛腿顶宽60厘米,外侧垂直面高30厘米,斜面部分垂直方向高10厘米。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年7月2日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固溢洪道工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号02修改人XX修改内容:1、溢洪道在初设时,闸门考虑用弧形闸门;XX县XX水库除险加固工程建管处考虑到用弧形闸门在造价及维修管理上不太理想,经与市水务局、市设计院讨论协商后,决定改用平板闸门;初设时在溢洪道右岸的启闭室高仅为一层,而在技设时,启闭室为在溢洪道上9.5米高的框架结构;因此,启闭设备及启闭室造价应按实际重新核定。2、XX年9月10日,在进行溢洪道土方开挖时,发现靠近一级泄槽段末尾、里程桩号0+155~0+255段和闸室及其前约60米、里程桩号0+000~0-076.45段,在设计开挖底高以下0.5米~1米深及以上1米范围内,为纯净的粉细沙层,几乎无粘粒含量(其它部位为粘土或亚粘土),此种沙质基础在压力水的作用下,极易发生管涌、流沙现象,压力水能掏空建筑物底部基础、进而危及建筑物安全。XX县XX水库除险加固工程建管处汇同XX市水利电力勘测设计研究院及市水务局有关专家、承建方、监理现场考察讨论后决定:此部分作换基处理,置换材料为碎石与沙的混合料(其中沙占40%,碎石占60%),增加工程量据实收方。3、XX水库东干渠轴线与新建溢洪道轴线交角仅21.5°;东干渠从坝脚算起长约200米的部分地处粉细沙层带,沙层中长年都有渗流,为防管涌、流沙及塌方,该干渠沟两边坡及底板上曾作了砼护砌;此部分干渠交新建溢洪道段长40米,设计溢洪道时,为了确保两个建筑物互不干扰、安全运行,在该段干渠沟上做了暗涵;这样,此处溢洪道泄槽一部分就落在了暗涵顶上,而另一部分则落在了土基上,两种基础力学性质差别甚大,很容易产生不均匀沉陷,况且暗涵下游侧紧接二级泄槽头部,上游侧是如上条所述的粉细沙基础段,为尽量减少基础差别带来的不良后果,XX年9月21日,XX县XX水库除险加固工程建管处、设计方、监理方现场研究决定,在暗涵两侧需换基的部分、做暗涵时为保证基坑边坡稳定多挖部分,用M7.5浆砌毛块石支砌,增加工程量据实收方。以上决定,在当时均用书面下发相关施工单位,并附相应图纸。为方便资料管理,集中于此张通知重新发出。修改补充原因:根据工程实际情况抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:见通知内说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX水库除险加固东、西副坝坝面整修工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号03修改人XX修改内容:东、西副坝坝面整修工程在铺设前坝坡防浪石及倒滤层时,XX县XX水库除险加固工程建管处考虑到坡底容易掉角,汇同监理、设计方共同研究后决定,在上游坝坡底脚处,做如下图所示横截面的浆砌石体护脚。具体实施段由甲方、监理方、设计方到现场根据实际情况确定,增加工程量据实计。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月2日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固东、西副坝深搅桩工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号04修改人XX修改内容:东、西副坝深搅桩工程自XX年8月17日开始试验,完成后,XX县XX水库除险加固工程建管处组织XX市水利水电勘测设计院及市水务局有关专家现场研讨后,认为在要求的机器设备就位的情况下,可以进行生产施工,但根据实际情况对原设计作了如下一些更改:1、深搅桩先导孔现要求每100米打一个,主要是为了进一步了解即将施工部分的地质情况,以指导施工;其次先导孔深度不变,仍为20米。2、由于试验桩已有相当的强度,新做桩孔难于按设计要求与之搭接,为了保证工程质量,现要求在试验桩与生产桩接头处按下图要求做。另外规定,除了停电及由监理认定的其它特殊情况,由其它原因引起的停工时间,最长不得超过20小时,否则,引起的一切损失由施工方负责。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月4日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固东、西副坝深搅桩工程原图号审核XX建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核XX设计阶段技施阶段通知单编号05修改人XX修改内容:XX年9月1日由XX县XX水库除险加固工程建管处、XX市水利水电勘测设计院及市水务局有关专家组成的现场办公研讨会,对西副坝深搅桩工程作了如下决定:1、深搅桩施工试验结果满足设计要求,自XX年9月3日起正式进入生产施工阶段;深搅试验桩不要再做检查孔施工。2、由于深搅桩施工局部碰到褐铁矿层,难于克服;结合地质钻孔与多年运行情况,现决定深搅桩深度调整为最大桩深13.0米,最小桩深10.0米;其它设计要求不变。3、深搅桩主要技术参数为:水泥浆液配比为:水重:水泥重=0.7:1、水泥掺入深搅桩12%(重量比)、提升速度为1.2~1.4m/min、其它技术参数遵照国家有关规范及招投标文件。技术要求执行。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月5日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固东、西副坝灌浆工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号05-1修改人XX修改内容:XX年9月10日,西副坝深搅桩施工快接近右坝肩了,原设计西副坝右端防渗线路在0+464.80米处转向库内并延伸30米。实施时,由于牵扯到赔偿农作物及果树等诸多事项,为了减少不必要的麻烦,经XX水库除险加固工程建管处、设代、监理一起在现场讨论研究后决定,深搅桩在0+464.80米处不再转向库内,30米深搅桩墙直接做在坝轴线的延长线上。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月10日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固主坝高压旋喷工程原图号审核XX建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核XX设计阶段技施阶段通知单编号06修改人XX修改内容:XX年9月16日,XX县XX水库除险加固工程建管处汇同XX市水利水电勘测设计院、XX市水务局有关专家、监理及承建方有关技术人员对主坝高压旋喷第三次试验进行现场研究,决定在原设计高压旋喷灌浆深度小于20米的主坝两坝肩,可以进行生产性施工,但要做如下修改:1、旋喷主要工艺参数:水压不得小于43.8兆帕、同时控制在地面部分的水头损失小于0.2兆帕;提升速度为每分钟10厘米;其它参数与试验中的相同。2、桩距1.2米不变。3、相邻两根旋喷桩搭接处、最薄弱部位搭接厚度(垂直坝轴线方向)不得小于40厘米。4、原设计高压旋喷灌浆深度大于20米的部分待定。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月16日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固主坝高压旋喷工程原图号审核XX建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核XX设计阶段技施阶段通知单编号07修改人XX修改内容:XX年9月16日,XX县XX水库除险加固工程建管处、XX市水利水电勘测设计院、XX市水务局有关专家、监理及承建方有关技术人员对主坝高压旋喷第三次试验进行现场研究,决定在原设计高压旋喷灌浆深度小于20米的主坝两坝肩,先进行生产性施工;其次对设计高压旋喷灌浆深度大于20米的部分,决定旋喷桩孔距(桩心对桩心的距离)改为100厘米,其它要求同06号变更通知。此决定报经省建管处获得了批准,特此通知,从即日(9月26日)起按此通知要求进行生产性施工。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年9月26日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固东、西副坝深搅桩工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号08修改人XX修改内容:1、原设计深搅桩轴线布置在副坝坝顶中心线上,即两轴线重合,但实际上与深搅桩机施工时运动方向相矛盾,照原设计做,则无法开展深搅桩施工。为了满足施工平台的要求,XX年8月6日,经业主、监理、设计及施工单位技术人员现场考察讨论后,决定在满足防渗墙顶设计高程1868.1米不变的情况下,将深搅桩轴线向内坝坡调整,其中,东副坝的深搅桩轴线从坝顶中心线向库区平移3.1米,西副坝的深搅桩轴线从坝顶中心线向库区平移3.5米。此决定于当日向施工方作了口头通知。2、为了给东副坝深搅桩施工提供详细的地质资料,在东副坝共布先导孔8个(XD12-XD19);经8个先导孔揭示地质资料为:从东副坝深搅桩施工平台高程1868.1米往下14.8-15.4米之后,为相对不透水的灰黄、灰绿色粘土层(Q),据此,XX年10月31日,业主、监理、设计在一起讨论后,决定将东副坝深搅桩深度定为17米(原设计最大桩深为20米)。为了方便资料管理,对以上变更(当时均已通知)集中于此通知发出。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年10月31日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固主坝高压旋喷灌浆工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号09修改人XX修改内容:1、XX水库新建输水隧洞为2.2米的圆形钢筋砼顶管,隧洞轴线与所穿主坝轴线交角为60度,隧洞顶部埋深约9.2米,为了保证高喷防渗墙在此有较好的连续性且不破坏隧洞钢筋砼顶管,主坝工程施工项目部于XX年10月5日提出了具体的处理方案,经XX县XX水库除险加固工程建管处、设代、监理一同讨论研究后,决定按如附图所示布置要求做。2、因XX水库新建输水隧洞为圆形钢筋砼顶管,地处湖积层粉细沙内;当时进行顶管施工时,地下水位较高,产生过管涌、流沙的现象。根据这种实际情况,为了保证库区内、高喷防渗墙前的顶管段不产生变形、发生渗漏,XX县XX水库除险加固工程建管处于XX年7月28日提出在此段进行回填灌浆,经与监理、设计方进一步讨论后,决定进行回填灌浆,发生工程量据实计。3、XX年12月7日,主坝高压旋喷施工接近坝中的老低涵了,由于老低涵存在着与新低涵一样的问题,主坝工程施工项目部提出了近似于处理新低涵的施工方案,经监理、设计方、XX县XX水库除险加固工程建管处共同研究后,决定按如附图所示布置方案处理。老低涵为外直径1.06米的圆形铸铁管,其轴线与主坝轴线成104度交角,施工处低涵顶埋深约14.8米。为了方便资料管理,对以上变更(当时已分别下发)集中于此通知发出。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年12月7日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固主坝高压旋喷灌浆工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号10修改人XX修改内容:由于二次试验区的旋喷桩孔距1.2米较试验后采用的生产旋喷桩孔距1米大,且因为处理新、旧低涵的影响,致使现生产的旋喷桩帷幕无法按设计要求与二次试验区的旋喷桩作理想的衔接,主坝高压旋喷项目经理部提出了具体的处理意见,经XX县XX水库除险加固工程建管处、设计方、监理共同研究后,决定按下图调整后的位置施工,其内容为在试验桩区补加了四个旋喷桩(图中的补1、补2、补3、补4)及调整了356号、357号(原先导孔)、358号、362号生产桩与试验桩的距离。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年12月24日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固主坝高压旋喷灌浆工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号11修改人XX修改内容:1、目前,主坝高喷已接近尾声,正进行检查孔的施工,下一步即将进行坝顶整修;原设计是将老砼路面打掉,做泥结石路面;但多年来大坝经过加固、沉降,已稳定,显然可以提高坝顶路面标准,再说,XX水库库区作为休闲娱乐之地,也应当有好的路面;XX水库工程建管处汇同监理、设计现场考察讨论后,决定改变原做法,在经过灌浆后被破坏的砼路面上,重新浇铸砼路面,具体做法如附图1~4及下条说明。2、一、浇铸砼标号为C20。二、新浇铸的砼坝顶路面每5米设一道伸缩逢,具体做法是在砼路面浇铸7天后,用切割机切割;伸缩逢在坝轴线的法线方向。三、砼路面两边的防浪墙及排水沟在直段不得有蛇弯、拐点,在转弯段应做到平滑连接;如属原有蛇弯、拐点及被破坏处,由甲方、监理、设计方、施工方共同确定后拆除,另用C15毛块石砼(毛块石占总体积的40%)浇铸,上面再浇铸C20砼,增加工程量据实计。特别说明的是此项因美观及设计高程要求的内容,须在浇铸砼之前完成。四、根据实测横断面数据分析,在此设计坝顶横断面下,浇铸C20砼的最小厚度为10厘米,最大厚度为24.4厘米;在0+400~0+480段的部分路面,因新浇砼厚度低于10厘米,届时由甲方、监理、设计方、施工方共同确定把原老砼打掉一部分,使新浇砼厚度不低于10厘米,且不得超过15厘米,增加工程量据实计。五、在高喷灌浆试验的三处检查坑处(第一次试验的检查坑在新建溢洪道的土方开挖范围内)及溢洪道开挖部分,要先做20厘米厚的M7.5浆砌狗头石,再浇铸C20砼,增加工程量按实测计。六、要求浇铸砼坝顶路面按如下施工顺序进行:首先是打掉因高喷灌浆粘在原路面上的工程垃圾,接下来是用钻子打毛原路面及打掉超高部分,再就是用高压水枪冲洗干净,最后浇铸砼并做好保养工作。七、最后工程量为图纸上砼量加局部处理发生的工程量及实测的M10沙浆抹面面积。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年2月21日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX水库除险加固新建溢洪道工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号12修改人XX修改内容:XX年2月20日,溢洪道闸室段防渗帷幕灌浆条件已经成熟,主坝高压旋喷灌浆工程项目部根据所要实施段工程的实际情况,提出了他们建议的处理方案,此方案经XX县XX水库除险加固工程建管处、监理方、设计方及施工方共同讨论并作了一定的修改后,决定按下图布置方案执行。以下补充说明四点,一是618号至638号孔及651号至670号孔的孔距为1米,638号至640号孔的孔距为1.025米,以上三段及641号、650号孔均实施高压旋喷灌浆,旋喷灌浆施工参数同XX水库主坝以前的要求;二是642号至649号孔(均在闸室底板下)实施高压摆喷施工--板墙结构形式为摆喷对接,孔距(浇铸闸室时已固定)如图示,施工参数为:提升速度每分钟6厘米,摆角18度,其它施工参数与主坝高压旋喷同;三是因642号及649号摆喷孔在闸室段的两边墙上,从闸室底板底面至坝顶预先已埋铁管,两孔摆喷只作用于闸室底板以下,为了处理好闸室高度范围段而增加了641号和650号旋喷孔,两孔位置为平行于原灌浆轴线把642号及649号孔向上游平移60厘米;四是先进行高压旋喷施工,接着进行高压摆喷施工。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年2月22日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX水库除险加固新建溢洪道工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核XX设计阶段技施阶段通知单编号13修改人XX修改内容:1、XX年3月15日,溢洪道分部工程正在进行消力池处的土方开挖,由于消力池处淤泥较深且地下水位高,靠近底板处的基础部位是一层厚约2米的纯净细沙,土方开挖时,渗流较大。在渗流的作用下,细沙液化,不停的往外流出,由于边开挖边流出,导致沙层以上的土方大面积滑坡,从而无法挖至设计开挖底高,曾偿试着在基坑周围开挖减压坑,但由于细沙的原因,无法挖深,起不到减压的效果。在此种情况下,市水务局有关专家、XX水库工程建管处要求,在满足泄洪要求的前提下,照顾事实,适当抬高消力池的高度,但消力坎的高度不变,在消力坎突出部位增设溢流堰。经实测,消力池整体抬高74.2厘米;原消力池是按30年一遇泄流量设计,经计算,在此泄流标准及消力池后泄槽明渠不变的情况下,消力池内水跃长度增加不大,跃后水位抬高小于74厘米;因此,对消力池、消力池与其后明渠衔接段及其前二级泄槽段的结构与配筋作了相应的更改(改动不大,配筋仅在原基础上略加改动)详细情况请看更改后的结构与配筋图。2、XX年4月底,已做完溢洪道闸室后交通桥桥面部分。原设计该交通桥栏杆为现浇钢筋砼,XX水库除险加固工程建管处认为此种栏杆不美观,要求改做石栏杆。在满足过载要求的前提下,结合主坝坝顶整修,对此交通桥桥面及栏杆作了一定修改。详细情况请看修改图。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年3月15日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX水库除险加固西副坝灌浆工程原图号审核XX建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核XX设计阶段技施阶段通知单编号14修改人XX修改内容:根据05号设计变更通知内容,XX县XX水库除险加固西副坝深层搅拌桩工程深搅桩深度改为最深13米,最浅10米。但在后来的具体操作中发现,宏禹公司进行第765号深搅桩至第855号深搅桩(共91根桩、里程桩号0+230.1~0+268.9)的施工时,均不能使之达到设计变更通知中的深度要求,从高程1868.1米以下8~9米,即碰到坚硬的褐铁矿层,深搅桩机根本无法突破。XX县XX水库除险加固工程建管处汇同设计方、监理方、施工方进行认真讨论后,根据此段深搅桩的实际深度决定:为了满足05号设计变更通知中防渗深度要求,在深搅桩轴线上、高程1868.1米以下7.5~13米段实施高压摆喷。在此段共布高喷孔30个,编号依次为1~30号,孔深13米,其中1~21号孔高喷段为高程1855.1米~高程1860.6米,长5.5米;22~30号孔高喷段为高程1855.1米~高程1860.1米,长5米。高喷参数为:孔距1.4米、提升速度8厘米/分钟、摆角18度,其它施工参数和主坝高压旋喷相同。板墙结构形式为摆喷对接。详细的平面布置方案见下图。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年3月24日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX水库除险加固西副坝灌浆工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号15修改人XX修改内容:1986年9月,XX水库上游普降大雨,库水位曾升至1868.56米,库容达1471万立方米,两副坝外坝坡、外坝脚均出现多处漏水点,导致出现涌砂及管涌现象,出水点最大直径3厘米,外坝坡脚的地面及坝身呈海绵状隆起。经观测,当水库蓄水至校核水位1868.4米时,东副坝渗漏量达30升/秒,坝体潮湿面积达1100平方米,西副坝渗漏量达40升/秒,坝体潮湿面积达900平方米。以上情况说明,两副坝均存在坝体、坝基渗漏和绕坝渗漏,坝基粉细砂层易发生渗透变形及砂土液化,抗震稳定性较差。因此,对两副坝的病险处理是进行深层搅拌桩施工,根据初设前地质钻孔资料,从1868.1米以下做约20米深搅拌桩,即可与相对不透水地层构成一个整体的防水系统。但在后来的施工中发现,东副坝从1868.1米以下做约17米深搅桩,即可与相对不透水地层结合;西副坝深搅桩施工则经常碰到褐铁矿层,难于达到要求的相对不透水地层;在05号通知中,结合地质钻孔与多年运行情况,把西副坝深搅桩深度调整为最大桩深13.0米,最小桩深10.0米;即使如此,承包单位湖南宏禹公司在进行西副坝第765号深搅桩至第855号深搅桩(共91根桩、里程桩号0+230.1~0+268.9)的施工时,还是不能达到设计变更通知中的深度要求,从高程1868.1米以下8~9米,即碰到坚硬的褐铁矿层,深搅桩机根本无法突破。根据此段深搅桩的实际深度,为了满足05号设计变更通知中防渗深度要求,根据第14号变更通知,在西副坝深搅桩轴线上、高程1868.1米以下7.5~13米段实施高压摆喷。另外为了防止西副坝坝脚在渗透压力水的作用下,发生渗透变形,特别是防止沙土液化,XX县XX水库除险加固工程建管处汇同监理、设计讨论研究后,决定在西副坝后坝坡脚增做盖重反滤体。其具体做法详见西副坝盖重反滤体施工图。修改补充原因:结合实际抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年6月6日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固溢洪道工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号16修改人XX修改内容:1、原设计引渠段全长30.0米,底板宽度顺水流方向收缩,为16米~8米,底坡i=0.01,M7.5浆砌石衬砌。但施工放线时发现,设计闸室前引水段长度与实际地形、地物难于衔接,这主要是由于初设前的测量是在水中进行的。现引水段桩号为0-000~0-133.7,其中扭面段为0-000~0-030.0,为M5浆砌毛块石支砌,内表面为粗皮石衬砌;0-30~0-133.7为M5浆砌毛块石护坡段,护坡厚35厘米;底板宽度顺水流方向由25.2米收缩为8米,底坡i=0.01。原设计消力池后尾水段也较短,仅有23.409米。设计溢洪道下泄水流流入XX内,但XX靠近消力池段地势平坦、河道狭窄,且尾水段紧接鱼塘,为了使下泄水流顺畅地排入XX河道内,现把尾水段加长布置。调整后的明渠尾水段位于桩号0+320.00~0+550.80,其中0+320.0~0+397.0段两侧边墙迎水面用M7.5浆砌粗皮石支砌,其余部分为M7.5浆砌毛块石支砌,M10沙浆勾缝;边墙高4.86米,底宽2.5米,顶宽0.4米;底板为0.3米厚M7.5浆砌石上做0.1米C20砼。此决定于XX年8月初通知了承建方。2、原设计溢洪道从闸室段至消力池未尾(0+000~0+321.11)的基坑土方开挖底宽为相应建筑物外形底宽尺寸,开挖边坡为1:1。承建方提出:目前是雨季施工,且靠近基底部位是一层厚约1~2米的纯净粉细沙,边坡容易产生滑坡现象;另外,在浇铸钢筋砼时,溢洪道边墙外侧也需要一定宽度支砌模板。XX水库除险加固工程建管处汇同监理方、设计方、承建方一起现场研究后决定,此段土方开挖边坡改为1:1.5,开挖底宽为相应建筑物外形底宽尺寸加2米。此决定于XX年8月18日通知了承建方。3、在溢洪道一级泄槽段基础开挖后发现,基底均为纯净粉细沙或含粘性成分较少的沙土,稍被扰动,处理好的建基面即被破坏,难于直接在上面浇铸钢筋砼。考虑到基底排水、地基反力等因素,先在一级泄槽段基底铺砌一层30厘米厚的M7.5浆砌石,并把一级泄槽底板厚由原设计75厘米改为50厘米,齿墙高度则由75厘米改为100厘米;此决定于XX年8月25日通知了承建方。为了方便资料管理,以上通知集中此张发出。修改补充原因:根据工程实际情况抄送:指挥部、监理、设计、施工方日期:XX年6月7日说明:施工中一般性的修改可不需校核、审核签名XX省XX市水电勘测设计研究院设计修改(补充)通知单工程项目XX县XX水库除险加固溢洪道工程原图号审核建设单位XX县XX水库除险加固工程建管处修改图号校核设计阶段技施阶段通知单编号17修改人XX修改内容:1、在进行明渠尾水段左岸0+340.00~0+550.80、右岸0+

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