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液化石油气灌瓶站叶片泵振动及噪声过大原因分析与解决摘要:分析了液化石油气灌瓶站叶片泵振动及噪声过大问题的原因,并提出了解决办法。关键词:叶片泵;振动;噪声;气蚀0引言某液化石油气灌瓶站自1998年扩建灌装台以来,采用的CORKEN-1021液化石油气叶片泵及其连接管道一直超常振动,并引起较大噪音。泵叶片磨损加快,大修周期由三年缩短为一年半。泵及管道的现状工艺流程见图1,图中7号、8号贮罐为一组,9号、10号贮罐为一组,轮流为泵供液。两安全回流阀设定压差分别为0.55MPa、0.6MPa。本文力求在不改变工艺管道,不影响正常生产的前提下,探索最简便的改造方法。 1泵的安装与性能参数CORKEN-1021属容积式叶片泵,也称转子泵,叶片在离心作用下,向外滑出贴靠定子的复合曲面,周期地将液体吸入、压缩和排出。该泵说明书的安装要求与实际安装情况见表1: 泵说明书给出了泵转速n=420r/min、520r/min、640r/min、780r/min、950r/min时流量Q与进出口压差P关系曲线、流量Q与电机功率N关系曲线。其中780r/min时的曲线如图2所示。 2压力损失及泵压差一般情况下,LPG中丙烷重量组份为48%,正丁烷重量组份为52%。该地LPG液相的温度一般处于450,全年大部分时间处于20,为计算方便,本文取20。该温度下的LPG各参数如下:液态密度:538.66kg/m3动力粘度:0.13910-3Pas饱和蒸气绝压:0.55MPa2.1灌装台流量以常用的一台10工位及一台6工位灌装转盘计算,每分钟灌装16瓶14.5kg钢瓶,流量的计算如下:Q=(10+6)14.560/538.66=25.8m3/h2.2进口管道的压力损失附加压力:贮罐最低液面比泵高出2.5m,由此引起的附加压力计算如下:Highi=538.669.8(-2.2)=-0.012MPa摩擦阻力损失按城镇燃气设计规范GB50028,液态液化石油气管道摩擦阻力损失,应按下式计算: 式中P管道摩擦阻力损失(MPa);L管道计算长度(m);u液态液化石油气在管道中的平均流速(m/s);d管道内径(m)平均输送温度下的液态液化石油气密度(kg/m3);管道摩擦阻力系数式中K管壁内表面当量绝对粗糙度,对钢管取0.2mm;Re雷诺数。根据公式(1)、(2),计算得进口管道摩擦阻力损失Pi0.014MPa进口管道总压力损失Piz=Pi+Hi=0.002MPa2.3出口管道的压力损失附加压力:灌装台比泵高出3.5m,由此引起的附加压力计算如下:Hogho=538.669.83.5=0.018MPa摩擦阻力损失计算公式同公式(1),泵出口至灌装台主立管末端的摩擦阻力损失为Po=0.032MPa。出口管道总压损Poz=Po+Ho=0.05MPa2.4泵需提供的压差因灌装台要求压差(灌装台主立管末端压力-贮罐压力)为0.5MPa,泵需提供的压差计算如下:PPizPoz0.50.0020.050.50.552MPa以同样的方法,计算得只开一台10工位转盘及设计值Q=32.5m3/h的各组参数,汇总如表一所示:3工况分析3.1泵的实际流量在10+6工位全开的时候,手动回流阀关闭,实际记录得泵出口压力为1.15MPa,灌装台主立管末端的压力为0.95MPa。泵进出口压差为1.15-(0.55-0.1)0.7MPa,查泵的理论性能曲线,得此时的泵流量泵出口流量Q29.4m3/h,其中灌装台为25.8m3/h,回流量为3.6m3/h,设定压差为0.55MPa的安全回流阀处于开启状态。计算得安全回流阀至灌装台主立管末端的总压力降为0.046MPa,即安全回流阀后压力为1.046MPa,因此泵出口至安全回流阀的压降为0.204MPa,减去管道阻力损失0.006MPa,得安全回流阀前后压降为0.198MPa。经过多次观察与记录,泵出口至灌装台主立管末端压差始终在0.20.3MPa之间,这是因为安全回流阀频繁启闭开启,阀瓣与阀座磨损,后期产生严重内漏,引至安全回流阀前后压降增大。气蚀情况分析Q=29.4m3/h时,泵进口管道的摩擦阻力损失:Pi0.019MPa,总压力降Piz=0.007MPa。假定温度不变,则泵入口液体压力小于饱和蒸汽压力,有部分液体处于气化与非气化的临界状态,有少量气蚀现象。泵的性能泵出口压力为1.15MPa,提供的压差为0.7MPa,查泵的性能曲线(n780r/min),电机功率为13.4kW。工况分析泵出口流量Q29.4m3/h,其中灌装台为25.8m3/h,回流阀流量为3.6m3/h。有约12%流量通过回流阀回流,不但造成电能浪费,也使泵进口管道的摩擦阻力损失增大,贮罐液面比泵高产生的附加压力不足以抵消摩擦阻力损失,泵入口处的液体压力小于饱和蒸汽压力,部分液体处于气化与非气化的状态,产生气泡,堵塞流道,使泵内液体流动的连续性遭到破坏,流量、扬程波动,效率下降,严重时液体中断,泵强烈振动,转子与泵体发生磨损。当灌装台处于不均匀工作时,泵出口压力产生波动。在小流量情况下,泵的进出口压差较大,查泵的性能曲线(n780r/min),Q=27.6m3/h时,压差即达0.827MPa,流量若继续减少,则泵进出口压差更大。安全回流阀设定压差为0.55MPa,远小于泵的压差,导致安全回流阀频繁启闭,产生水击现象,从而产生振动和噪声,另外,泵在频繁改变的流量工况下运行也易产生振动和噪声。由以上分析可知,泵入口管道、回流阀、平衡气相管未按说明书安装均不是引起振动及噪声的主要因素。为避免气蚀和能量损耗,需使泵的性能与实际灌装量相匹配,并尽可能减少回流,安全回流阀不应长期处于开启状态,其设定压差应不小于泵的正常压差。泵的性能与泵转速相关,可通过调节泵转速来满足实际工况需要。在Q=25.8m3/h时,泵应提供的进出口压差0.552MPa,以P0.552MPa查泵转速为780r/min时的曲线,得Q31.4m3/h,N=11.1kW,流量超出灌装量,回流5.6m3/h,不符合使用要求;再查泵转速为640r/min时的曲线,得Q22.9m3/h,N=9.3kW,流量不能满足灌装量25.8m3/h的要求。为此,需求出对应P0.552MPa,Q25.8m3/h的泵转速,此时即为最佳工况点。由泵的性能曲线可知,QP,QN均成直线关系,将其拟合为直线关系式:n=640r/min:Q=-15.3P+31.3,N=12.8P+2.2n=780r/min:Q=-13.8P+39,N15.5P+2.6用插值法可得各理论转速时的关系式,经计算,转速690r/min时的性能满足要求,此时P0.552MPa,Q25.9m3/h,N=9.9kW。690r/min时的拟合关系式如下:n=690r/min:Q=-14.7P+34.1,N13.8P+2.3同样算得对应P0.527MPa,Q16.2m3/h的泵转速为490r/min。各种泵转速n=420r/min、490r/min、640r/min、690r/min、780r/min时的拟合QP,QN关系曲线分别见图4、图5。4改造措施与效益利用原有的电机变频装置,按10+6工位和10工位两种常用状况将泵转速调至690r/min和490r/min,将安全回流阀压差调至0.6MPa和0.65MPa,振动和噪声均大大减少,管道及设备的安全性大为提高,估算每年将为企业节省设备维修成本及电费约4万元。5结语1.叶片泵的安装要求不高,实际安装未达说明书要求不是引起振动和噪声的主要原因;2.产生振动和噪声的主要原因是泵转

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