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文档简介

2011年6月11日#1机组B一次风机失速异常事件一 事件前运行工况:1、#1机组负荷413MW,A、B、C、D、F磨运行。总煤量为262吨,一次风母管压力为9.37kpa,B一次风机出口压力11.827KPa ,B一次风机电流130A,动叶开度61%;A一次风机电流125.3A,动叶开度59.6%,风机出口压力11.66KPa。六台磨风量总和为477吨/小时。2、E磨备用。E磨冷风门开度13%、热风调整门、气动门、锁紧门关闭状态,E磨通风流量8.4t/h,入口风压0.31KPa。3、A磨为烟煤,煤量58 t/h、风量91.4t/h、入口风压8.54KPa。B磨为褐煤,煤量50 t/h、风量93.1 t/h、入口风压8.54KPa。C磨为褐煤, 煤量为57 t/h、风量为93.4 t/h、入口风压8.49KPa。D磨为褐煤, 煤量为48 t/h、风量为94.0 t/h、入口风压8.53KPa。F磨为褐煤, 煤量为50 t/h、风量为96.6 t/h、入口风压8.59KPa。二、事件经过:1、10时04分,B一次风机失速(1)机组长王虎立即汇报值长,值长刘学会令解AGC、解协调,减负荷,投入上排、中排油枪增加锅炉热负荷、稳燃;(2)主值班员石伟解除A、B一次风机自动,手动并列一次风机。2、10时05分B磨跳闸( B磨跳闸原因为:失去煤火检)(1)立即启动E磨煤机运行; (2)同时将B磨跳闸首出复位后并提升磨辊,使其具备启动条件。3、10时06分由主值班员石伟将B一次风机并入运行后逐渐提高一次风机出力。4、10时07分备用值长孙延志启动B磨运行,并派巡检到就地轮流进行排渣。5、10时10分机长王虎减负荷至333MW,给水自动位跳至手动位,机长王虎立即手动调整给水流量。并令主、副值班员监视调整机组各运行参数稳。6、10时12分调整一次风压设定值偏置,手动增加一次风压由8.4KPa逐渐提至9.0KPa,同时降低C、D磨煤量并增加E磨煤量。7、10时14 总给煤量为268t/h,一次风母管压力9.2KPa,B一次风机出口压力11.429 KPa,B一次风机电流122.8A,动叶开度59.3%;A一次风机电流113A,动叶开度57.2%,风机出口压力11.23KPa.B一次风机再一次失速。此时六台磨总风量为:442吨/小时。(1)由主值班员石伟并列一次风机;同时副值班员安振一将下排油枪投入。(2)。各磨煤量和风量情况分别为:A磨煤量62 t/h、风量80.6 t/h、入口风压8.62KPa;B磨煤量42t/h、风量93.1 t/h、;入口风压8.46KPa;C磨煤量55 t/h、风量51 t/h、入口风压9.06KPa;D磨煤量50 t/h、风量64.1 t/h、入口风压8.93KPa;E磨煤量27.8 t/h、风量88.6 t/h、入口风压8.70KPa;F磨煤量52 t/h、风量64.99 t/h、入口风压9.03KPa。9、10时16分机侧汽温降至480,值长刘学会令开启各蒸汽管道和气缸疏水;并派人到就地检查机侧各蒸汽管道无异常,机组振动、胀差均正常。10、10时17分一次风机并入正常运行。11、10时18分主汽温度降低到最低430。12、10时20分主汽温度升高到460。13、10时29分主汽温度升高到529,负荷恢复到360MW. 机组各参数逐渐恢复正常运行。三、原因分析1.B一次风机第一次失速的原因:(1)E磨停止运行后没有按规定通风,而E磨冷风入口又靠近B一次风机出口,所以E磨停止通风使B一次风机出口阻力增加流量降低,一次风母管压力未发生变化情况下,一次风流量由508.5吨/小时,降至497.3吨/小时(2)在风机失速前运行的磨煤机一次风流量均有不同程度的降低(风量由100t/h左右降至93t/h左右,六台磨煤机总一次风量由497.3吨/小时降至477吨/小时),磨煤机出入口压差均有不同程度的升高,通过这两点说明在风机失速前磨已有轻微堵煤现象发生,使一次风系统通风阻力增大。两项因素的共同作用,在一次风机出力随机组负荷变化而进行调整时,使B一次风机运行工况进入失速区而发生失速。2.B一次风机第二次失速的原因:(1)在处理第一次风机失速时,没有及时解炉主控将各磨的煤量降低。(2)特别是在B磨跳闸后,A、C、D、F四台磨的煤量均加至60t左右运行,而此时仍未解炉主控手动减煤,一次风量又低(7.53KPa),10点06分至10点08分连续启动B、E磨后,总煤量增加至310吨造成磨煤机严重堵煤,使磨煤机通风阻力大幅增加。(3)B一次风机并入运行后出力增加过快,而此时磨通风阻又力大,致使一次风机的流量与压力不匹配(风压增加而流量未相应增加,一次风母管压力由8KPa增加至9.2KPa,六台磨煤机总一次风量442吨/小时保持基本未变)致使风机进入失速区发生失速。3.汽温降的原因分析:(1)主汽温降低的主要原因:发生风机失速后,没有及时将炉主控解手动减煤致使磨煤机堵煤,风机并入后,仍然未及时调整好磨煤机煤量,造成D磨煤机出入口压差由5KPa升高到7KPa,E磨煤机出入口压差由5KPa升高到8KPa,F磨煤机出入口压差由5KPa升高到8KPa, 在3台磨煤机发生堵煤的工况下,10点11分至10点15分,4分钟内机组负荷由333MW增至420MW,输入锅炉的热量不能满足对应负荷下工质需要的能量,10点10分开始蒸发段温度自分离器出口、一级过热器出口温度开始下降 ,10点11分开始屏式过热器、二级过热器出口温度全线大幅度下降。(2)次要原因是在处理风机失速时,对参数监视调整不及时,给水自动跳闸后手动调整给水流量时控制不利,使给水流量与锅炉煤量不匹配,致使锅炉水/煤比严重失调,最大时达到8.5(按当时煤种热值水/煤比应保持在4左右)。以上两种原因是造成这次主汽温降低的主要原因。四、防范措施:1. 一次风机失速并入运行后,为避免再次失速,风机出口风压不要超过11Kpa,无超压趋势不要急于增加机组负荷,当各参数稳定后,再增加机组负荷。注意分离器出口过热度变化情况。2. 发现一次风机失速,立即解炉主控手动将各磨煤机煤量减至40t左右,同时根据磨煤机一次风流量及运行台数紧急停止一台或两台磨运行,保持运行磨煤机一次风流量不低于70t/h。3. 风机失速锅炉用炉主控减煤时,应根据磨煤机运行实际情况,在保证磨不堵煤的情况下,减煤应缓慢进行,防止因煤量快速降低造成给水流量发生大幅波动。4. 风机失速时检查锅炉燃烧情况,发现燃烧不稳或锅炉热负荷快速下降时,须立即投入油枪稳燃并根据机前压力和汽温情况及时降低机组负荷。5. 风机失速剩四台褐煤磨运行进行处理时,须立即投入两层油枪稳燃及增加锅炉热负荷,同时将机组负荷减至300MW以保证蒸汽温度、压力稳定。6. 风机失速剩一烟三褐四台磨运行进行处理时,须立即将机组负荷减至300MW,检查锅炉燃烧不稳时,投入油枪稳燃。7. 失速风机并入运行后,应根据磨煤机出力及时调整机组负荷,防止大量积粉突然吹入炉膛,锅炉热负荷快速增加而机组负荷没有及时相应增加,造成锅炉热负荷与电负荷不匹配致使分离器出口超温或锅炉超温、超压事件发生,同时也要注意负荷不要增加过快造成气温急剧下降。8. 风机失速处理过程中要注意给水流量变化,既不能出现因给水流量过小断水保护动作,又要防止给水流量和输入锅炉热量不匹配,造成分离器出口失去过热度,分离器出口蒸汽带水。

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