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文档简介

基板测试台改善报告 - 基板全自动测试台制作方案,1、改善前测试台示图,3、改善前测试台作业动作分析(工时计算),5、对策实施(设计制作测序台),7、改善后测试台效果检查,2、改善前测试台问题点分析,4、制定对策(制定测试台方案),6、改善后测试台示图,8、改善后测试台作业动作分析(工时计算),9、改善前后工装效益计算,报告制作:林炎松 日期:2012-02-20,1、改善前测试台示图,改善前工装结构说明: 1、所有按键及LCD显示部位的碳膜测试点都使用探针接触,再从探针未端引出导线到遥控器上,使用遥控器能显示及测试装到测试台上的基板; 2、工装采用中间的两定位柱及四周四个定位挡板来固定基板。,测试专用遥控器,定位柱,探针,基板下压后变形,2、改善前测试台问题点分析,前3个问题点主要导致探针与基板碳膜点接触不良,最终导致LCD显示不全,测试过程不稳定,基板重装率高(根据C线点检统计重装率为30%左右),测试效率低。,2、改善前测试台问题点分析(续),3、改善前测试台作业动作分析,说明:(以19B为例) 改善前使用手工测试,单手测动作就需要5.27秒时间,测试完1PCS块需要10.4秒。 按目前8800pcs/8h的定额,需安排4人测试,才能达到生产平衡。,4、制定对策,5、对策实施,导电条,导电条定位板,每个定位 槽高度比导电条小0.5mm,卡槽内放置转换板,工装内部布置全自动 测试控制作板及线路,斜架放置整机遥控器,5、对策实施(续),5、对策实施(续),6、改善后测试台示图,改善后工装结构说明: 1、所有按键及LCD显示部位的碳膜测试点使用导电条导电,导电条下面安装一个转换板,再从转换板各碳膜点引出导线到遥控器上,使用遥控器能显示及测试装到测试台上的基板; 2、工装上开一个放置基板的卡槽,卡槽长、宽、高与基板一致,且避让开贴片插件位置,转换板,导电条,7、改善后测试台效果检查,8、改善后测试台作业动作分析,说明:(以19B为例) 1)使用控制板自动测试,单个测试动作时间为2.2秒,比改善前手工测试5.27秒节省3秒时间,改善后总测试时间为6.88秒,按目前8800pcs/8h定额,只需安排3人测试即可达到平衡,比改善前节省1人作业。,9、改善前后工装效益计算,一、工装改善制作投入的成本:,二、改善后多产生的效益:,三、扣除投入成本后一年多出的效益:,一年多产生的效益-改善成本投入(24000+12000+3600)-1626023340元 本次改善的主要投入为夹具制作,制作夹具成本在8个月内能回收成本。,20套测试台总成本: 813元*20套16260元 (如所有空调板都新做测试 工装,预计会制作20套工装),1)节省成本:,2)提高作业便易性: 改善后测试台为自动测试,操

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