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文档简介

2 一、小组简介 xx动力设备车间,隶属xx供电段。现有干部职工74 名,担负着xx线接触网作业车设备的管理工作,管辖接 触网作业车25台,平板车7台,放线车1台,轨道吊车1 台。 小组成立以来,始终坚持以全面质量管理为先导, 以影响安全生产的问题为重点方针。特别是对设备影响 较大的问题认真组织攻关,开展QC活动,提高了设备质 量,为XX铁路运输安全生产做出了积极贡献。 3 小组概况 小组名称xx动力设备车间QC小组所属部门xx铁路股份有限公司xx供电段 小组类型现场型小组组长 成立时间2010年1月注册编号 小组成员11人QC教育人均48小时以上并全部合格 活动情况每月针对该课题组织两次全员研究、攻关。 4 成员概况 QC小组名称xx动力设备车间QC小组所属部门xx动力设备车间 成立日期登记日期 注册 号 小组 人员 情况 顺 号 姓名年龄职称 文化 程度 组内分工 顺 号 姓名年龄职称 文化 程度 组内分工 1助 工本科组 长7工 长大专对策实施 2技术员大专副组长8 轨道车 司机 中专对策实施 3工程师本科调查分析9工 长大专信息反馈 4助 工大专实施记录10助 工大专对策实施 5助 工本科信息统计11助 工本科信息反馈 6技术员大专调查分析12 5 二、名词解释 2、轨道车运行监控记录装置:简称GYK,主要针对轨道车而 设计的监控设备,类似飞机上安装的黑匣子,整合了机车信 号设备,机车通信设备(CIR),可以监控驾驶人员的操作 过程,具有自动超速报警,紧急自动停车,轴温报警、防溜 和语音提示、记录等其他附属功能,具有结构简单、体积小 、造价低、操作简单、 自动故障检测等特点。 1、接触网作业车:接触网作业车是电气化铁路接触网日常 检修、大修、事故抢修和电气化铁路施工的重要机具 ,包 括接触网架线作业车、接触网放线车、接触网检修车、接触 网巡检车、接触网轨道起重车、接触网立杆作业车、接触网 高空作业车、接触网专用平板车、绝缘子水冲洗车等 。 6 接触网作业车 7 GYK组成 8 三、选题理由 2011上半年接触网作业车施工出车180台次,生成 GYK监控文件720件,其中作业车引发较大安全隐患36 次,给铁路运输安全造成较大影响。根据分析发现, 由于接触网作业车监控装置由LKJ-93刚换装为GYK,导 致一些作业车司乘人员对GYK线路数据不熟悉和对刚换 装GYK使用不适应,是发生这些安全隐患的重要因素。 降低接触网作业车GYK错误操作率 9 四、现状调查 由于2009年以前接触网作 业车监控一直采用LKJ-93监控 系统,GYK是近几年年才开始陆 续在接触网作业车上开始配备 ,而LKJ-93和GYK在线路数据、 显示规定和操作方法存在较大 差异,接触网司乘人员对GYK操 作水平普遍较低,由此引发的 接触网作业车行车事故时有发 生,给铁路的安全生产造成较 大影响。 接触网作业车监控运行装 置换装前后问题数据对比 监控装置 项目 使用LKJ-93 2009年1-6月 换装GYK 2011年1-6月 线路数据问题29 监控设备119 其他问题58 合计836 制表人: 10 根据统计绘制饼图: 制表人: 2011上半年接触网作业车安全问题统计 原因 月份 GYK线路 数据不熟 GYK操作不适应 其他因素 1121 2110 3012 45114 5121 6110 合计9198 所占百分比25.0%52.8%22.2% 11 五、QC小组活动计划表 阶段 月份 项 目 789101112123456负责人 P 选择课题 确定目标 原因分析 要因确认 制定对策 D对策实施 C效果检查 A 巩固措施 总结 12 六、设定目标 20092009上半年和上半年和20112011上半年监控运行误操作问题对比上半年监控运行误操作问题对比 20092009年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月合计合计 作业车出车次数作业车出车次数1111131390901414 9 9 1616153153 发生的发生的LKJ-93LKJ-93误操作问题误操作问题 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3 问题率(问题率(% %) 0 0 7.69%7.69%1.11%1.11% 0 0 0 0 6.25%6.25%1.95%1.95% 20112011年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月合计合计 作业车出车次数作业车出车次数19191616 5 5 10510520201515180180 发生的发生的GYKGYK误操作问题误操作问题 3 3 2 2 1 1 1616 3 3 2 2 2727 问题率(问题率(% %)15.8%15.8%12.5%12.5%20%20%15.2%15.2%15%15%13.3%13.3%15%15% 制表人: 13 通过6个月的数据对比,发现2009年的误操作问题率为1.95%, 其他问题率为3.27%;而2011年的误操作问题率为15%,其他问题率 为4.44%,由监控运行设备更换而导致的问题率急剧升高,而其他 问题率前后对比变化不大,由此得出导致误操作的问题率的升高的 主要原因是监控运行控制设备的更换,新设备GYK使用不适应所造 成。 2009上半年和2011年上半年其他问题对比 作业车出车次数其他问题问题率 2009上半年15353.27% 2011上半年18084.44% 制表人: 14 单位:次数 活动目标值:错误操作率减少75% 制表人: 故理论上只要提高人员的GYK操作水平可以将GYK误操作率由15%降低到 1.95%,假设将目标值设为误操作率降低75%,即(100%-75%)15%=3.75%, 而3.75%1.95%,因此我们将活动目标值设为误操作率降低75%是可行的。 15 目标值可行性分析 经过调查研究,2011上半年接触网作业车施工出车180趟,生成 GYK监控文件720件,其他其中作业车发生较大影响安全的问题36次 ,因作业车司乘人员对GYK使用不熟练引发GYK导致机车非正常停车 19次,长大交路数据不熟造成错误输入8次,其他原因错误输入9次 ,造成接触网维修“天窗”累加延时408分钟,造成接触网作业车运行 延时160分钟,潜在经济损近百万,根据分析,如果提高接触网司 乘人员的GYK操作技能,基本可以消除错误操作。 即:将错误操作率减少75%是可行的。 16 七、原因分析 GYK误操作原因 监控运行设备因素车辆设备因素 GYK操作错误输入错误数据 GYK设备不适应GYK线路数据不熟悉 易发生错误制动易发生机械故障 GYK电气接触不良车辆保养不良 人员及管理因素 管理欠缺数据错误输入 规章制度不健全个别人员业务差 由于接触网作业车GYK运行受外部环境影响较小,所以这里分析不考 虑外部环境影响,要达到设定的目标,我们从监控运行设备因素、车辆 设备因素、人员及管理及设备三个方面进行研究分析,找出6个末端因素 ,并做树图如下: 制表人: 17 要因确认 项目末端因素 确认 方法 确认内容 负责 人 时间 监控运行设备因素 GYK设备不熟悉现场调研操作人员对GYK的操作是否熟练 2011.07.01- 2011.11.30 GYK线路数据不熟悉 现场调研操作人员对长大交路数据掌握是否准确 车辆设备因素 GYK电气接触不良 现场调研作业车GYK与车辆的电气联接线是否良好 车辆保养不良现场调研接触网作业车保养是否良好 人员及管理因素 个别人员业务差现场检查操作过程中是否存在输入错误现象 规章制度不健全现场调研接触网作业车管理规章、制度是否健全 制表人: 18 确认一: 末端因素:GYK设备不适应 调查分析:由于2009年以前接触网作业车监控一直采用LKJ-93监控系统 ,GYK是近几年才开始陆续在接触网作业车上开始配备,而LKJ-93和GYK 在显示规定和操作方法存在较大差异,接触网司乘人员对GYK普遍不熟悉 较低,多次引发非正常停车。 要因 2011年9月GYK线路数据导致误操作统计 作业车出车次数94 调查时间:2011年9月 调查人:刘鹏、陈守孝 误操作次数7 误操作率7.45% 19 末端因素:GYK线路数据不熟悉 调查分析:司助人员参加施工作业往返于不同线路及专用线,作 业前未了解线路基本信息,出车作业时,容易出现输入错误信息 ,导致车辆发生放风动作,导致非正常停车。 确认二: 要因 2011年9月GYK线路数据导致误操作统计 作业车出车次数94 调查时间:2011年9月 调查人:xxx、xxx 误操作次数3 误操作率3.19% 20 末端因素:人员业务技能差 调查分析:部分司助人员业务技能差,输入错误信息,导致不能正 确调用监控模式和线路数据,造成GYK误动误控,导致接触网作业 车运行多次延时。 确认三: 要因 2011年9月人员导致误操作统计 作业车出车次数94 调查时间:2011年9月 调查人:xx、xxx 误操作次数1 误操作率1.06% 21 确认四: 末端因素:GYK电气接触不良 调查分析:由于GYK电气联接虚接容易导 致GYK输出错误指令,因而检查接触网作 业车GYK与车辆的电气联接,发现联接线 完好,联接螺母紧密贴合,无松脱现象 ,电气联接良好,不会造成GYK电气联接 虚接。 调查时间:2011年9月 调查人:郭振新、赵卫军 2011年9月GYK电气接触不良导致误操作统计 作业车出车次数94调查时间:2011年9月 调查人:xxx、xxx 误操作次数 0 误操作率 0 非要因 GYK与车辆电气联接线 22 确认五: 末端因素:车辆保养不良 调查分析:我段严格按照接触网作业车管理规则车辆保养 、检修的相关规定,定期对车辆进行日常保养、定期保养、换 季保养,严格按照大修、项修、小修的修程对车辆进行维护, 目前车况良好。 非要因 2011年9月车辆保养不良导致误操作统计 作业车出车次数94 调查时间:2011年9月 调查人:xx、xxx 误操作次数0 误操作率0 23 确认六: 末端因素:规章制度不健全 调查分析:根据铁道部、及xx铁路局的相关规定,xx供电段相继制定了自 轮运转设备一次出乘作业标准、行车工作细则、接触网作业车起复 预案 、自动闭塞区段防止接触网作业车追尾安全措施 等一系列的规 章制度,接触网作业车的管理制度比较完善。 非要因 调查时间:2011年9月 调查人:xxx 部分规章 24 要因确认结论 制表人:xx 误操作原因分析 GYK设备不熟悉 非要因要因 GYK线路数据不熟悉 人员业务技能差车辆保养不良规章制度不健全GYK电气接触不良 25 八、制定对策 对 策 表 序 号 要因对策目标措施 工作 地点 时间负责人 1 GYK设备不 熟悉 熟悉GYK设备 操作人员能够熟练 的运用GYK设备,减 少GYK的错误操作 组装作业车模拟 操作台 现场 2011.11 -2012.4 Xx xx 2 GYK线路数 据不熟悉 熟悉线路数据 操作人员能够准确 熟练的输入线路数 据 编制便于司机查 看的GYK线路数据表 作业前全程模拟 操作各交路 现场 2011.11 -2012.4 Xx Xxx xxx 3 个别人员 业务差 加强该类人员 的培训力度 使个别业务技能较 差司乘人员操作水 平提高 编制培训教材 现场添乘学习 现场 添乘 2011.11 -2012.4 Xx xxx 制表人:xx 26 实施一:组装GYK模拟台 机车信号灯 机车监控主机 运行控制DMI机车发码器 九、组织实施 待报废的接触网作业车 作业车驾驶室 从待报废地作业车拆下 机车监控运行设备:机 车监控主机、运行控制 DMI、机车信号灯、机 车发码器 27 GYK专用测试仪 选用西北铁道电子公司的GYK-专用测试仪,该测试仪可以将模拟的 作业车风压、速度、加速度、操作端、熄火、相位等信号,该测试仪与 GYK主机连接可以实现GYK的模拟操作。 测试仪显示界面 28 将机车信号机、GYK测试仪、 机车发码器、运行监控DMI、 机车监控主机组装,就组成 了作业车模拟操作仪,由于 LKJ-93和GYK的区别,对于 GYK设备不熟悉的作业车乘务 员可以在模拟仪上实现作业 车模拟操作。 实施时间:2011.11-2012.4 接触网作业车模拟操作台 29 实施效果:通过运用 机车模拟操作台,接 触网司乘人员能够实 现对机车的模拟操作 ,大大提高了作业车 司乘人员对GYK的操作 能力,同时司乘人员 线路数据熟悉程度有 所加强,有效降低的 误操作次数。 司乘人员使用模拟台 30 实施时间:2011.9-2011.11 实施过程:联系西北铁道科技公司 ,共同将路局管内的线路数据按照 交路数据汇编成册,便于司机查阅 。并在每台作业车配发。 实施效果:接触网作业车出乘时, 值乘司乘人员遇到不清楚的线路可 以方便的查阅,司乘人员操作时线 路数据输入的正确率大大提高。 实施二:编制便于司机查看的线路数据表 制表人:xxx GYK线路数据表 31 实施时间:2011.12-2012.4 实施效果:作业车出车前, 由值乘司机对第二天的运行 区段线路提前进行上机模拟 ,预想安全卡控措施,提前 预防、对所值乘的线路条件 做到心中有数。经过上机模 拟,作业车运行操作错误明 显减少,铁路运输安全得到 保证。 实施三:作业前全程模拟操作各交路 司乘人员作业前模拟操作 32 实施时间:2011.12-2012.4 实施过程:在接触网作业车施 工时,组织业务技能较弱司乘 人员现场添乘学习,由业务水 平较高的司乘人员担任兼职教 师,现场培训,运行中全程观 摩操作过程。 实施效果:通过现场添乘,参 加培训乘务员的业务水平有所 提高。 实施四:现场添乘学习 33 实施时间:2011.12-2012.2 实施效果:通过编制培训教材,接触 网作业车司乘人员操作时遇到不懂的 地方可以方便的查阅培训教材,使接 触网作业车司助人员的操作水平有了 很大的提高。 实施五:编制培训教材 编制的教材一览表 行车工作细则 应急处置预案 典型安全事故100例 运行控制设备(GYK)指导书 接触网作业车调车作业指导书 培训教材 34 九、效果检查 效果一:目标值的实现 通过本次课题攻关,我们对6个月的作业车操作错误率进行统计,数 据表明车间超额完成预期目标值,接触网司乘人员的错误操作率下 降77.2%,达到了预期效果。 时间 项目 2011.1-2011.6 2011.11-2012.4 作业车出车次数180175 GYK误操作次数271 其他问题95 合计366 误操作率15%3.42% 制表人:xx 35 效果2、安全效益 通过一年来的循环活动,QC小组学到 了很多监控运行设备的基本知识,提高了 故障处理能力,确保了安全运行。 1、错误操作率降低了,安全行车就有了保 障,从而保证了我段的安全生产天数,确 保各客、货运列车的正常行驶。 2、此次攻关后,xx动力设备车间司助人员 业务知识水平有所提升,在活动中分工协 作,团结互助,职工之间的凝聚力不断增 强,职工队伍的战斗力在活动中得到了

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